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火电企业蒸汽动力抽真空系统优化探索与实践

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成果主要完成人

王 亮、程真全、唐 渝、赵明祥、李远强、苏炳鑫、孙志豪、刘云飞

项目概况

广安公司为积极响应上级公司全面贯彻新发展理念,以改革创新为动力的需求。基于现真空系统能耗高、可靠性低、维护成本高现状,攻关小组组织开展了蒸汽动力抽真空的优化探索和创新实践,蒸汽动力抽真空技术在电力行业应用效果不佳,属于业界难题,尚无成功高效运用案例。喷射技术因具有无电气活动部件,节能效果好、结构简单可靠等优点,该项目基于此提出两种优化方案,对方案进行了模拟应用和比较分析,确定基于三级蒸汽喷射器抽真空系统优化的方案作为总方案,对方案进行逐个论证,从蒸汽喷射器选型,冷凝器选型,动力蒸汽选择,疏水方式选型等方面确定了最佳实施方案。采用技术先进,成熟可靠的蒸汽喷射器,选用低压饱和喷嘴;一级整体式的冷凝器;#4段抽汽,除氧器排汽,辅助蒸汽为动力蒸汽汽源,逐级串联的疏水方式保证足够的疏水通流能力。 实施后提高了机组真空0.73kPa,降低了供电煤耗2.59克/千瓦时,节约标煤1.3万吨,节约成本约1700万元/年。节约厂用电量391万千瓦时/年,节约成本108万元。减少碳排放量3.92万吨/年,节约费用225.86万元。降低设备维护成本29万元/年。合计2073万元/年,累计已经取得经济效益3282.25万元,同时实现抽真空系统零故障,设备可靠性得到保障。