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#1、#2机DEH系统阀门逻辑优化及阀序切换

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成果主要完成人

张美武、杨 罡、廖学书、沈冲平、袁志福、申敬之、张明春、黄常城

项目概况

1、#1、#2机组阀序优化背景 威信能源有限公司2×600MW汽轮机原配汽方式为引进日立型复合配汽,在高负荷区间,阀门都接近全行程开度的状态,没有产生额外的热损失,有较高的热效率,但在低负荷区间,调门节流损失较大,机组热效率不高。为实现机组进一步节能降耗,优化运行方式,需对汽轮机原有的调门控制方式进行优化。 2、逻辑创新亮点 (1)保留机组复合阀序控制,在机组冲转、低负荷和高负荷使用,同时增加顺序阀控制逻辑; (2)在操作员站画面上设计一个两种阀序控制的切换按钮; (3)为了保证在两种不同的阀序之间进行切换时对负荷的扰动尽量小,我们需对切换过程的时间进行控制。 3、 实施后效果及经济效益 采取顺序阀控制模式后,解决了在较低负荷工况下配汽节流损失大问题,平均可降低发电标煤0.6克/KWh,同时汽轮机振动因进汽方式的改变,#2瓦振动由90um降低至60um,达到了机组节能降耗和安全运行的目标。 2017年-2020年云南能投威信能源有限公司#1、#2机组总共发电量88.78亿kw?h,节约标煤5326.80吨,平均煤价625元/吨,产生经济效益332.93万元,并在威信能源公司2018年技术性活动中,成绩显著,荣获“合理化建议”一等奖。 该创新成果威信能源有限公司#1、#2机组得到了有效验证,并且在集团处于领先水平,下一步可在集团其他电厂进行推广,提高整个集团的设备可靠性以及经济运行水平。