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基于HP磨煤机专用工具设计

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成果主要完成人

王厚军、杨忠平、蔡中华、胡孝明、宋 特

项目概况

技术难度方面需要考虑四个方面内容,对翻磨辊专用工具滑轮组系进行改造,增加一定滑轮,将原有的起升点下移,使起升距离满足翻磨辊需要;将改造后的机构进行性结构受力分析,磨辊总成在十吨左右,磨辊翻转过程中结构不能发生变形,满足实际需要;考虑实际运行中磨辊架的翻转空间,使磨辊架与滑轮组架存在足够距离,翻磨辊过程中磨辊不能与磨辊架存在接触,满足翻磨辊需要;考虑单轨吊的受力,钢丝绳的受力方向和角度,避免歪拉斜吊,避免改造后的专用工具结构碰磨钢丝绳。技术难度较大,考虑方面较为广泛,磨辊重量较重,改造过程需考虑承担一定的安全风险。 先进性方面 该创新成果为首创,项目组对不同专业素质的组织成员搭配合理,按项目的性质和需求定岗定人,保证项目组人员齐全;项目进度控制措施周全,全面调动项目部以及公司的人、机、材,合理划分项目实施阶段和调配实施工序的先后顺序;行业其他公司多年受制于磨煤机磨辊无法翻出,工作过程极其不变,耗时耗力,还存在一定的安全隐患,芜湖公司的成功设计投运,可以应用于所有同类问题的解决,走在了行业的前沿。 创新性方面,该创新成果为首创,正在申请专利,专利已通过授权,已成功制造和使用,该发明创造能够在电力行业及其它行业磨煤机磨辊的检修中使用,同时产生积极效果。 经济社会效益方面 对磨煤机进行内部检查需翻辊或对磨辊套进行更换时,可大大缩短检修时间,原人工翻一个磨辊需要20小时,改造后的磨煤机专用工具翻磨辊仅需2小时,效率提升近10倍;节约因过轨吊重新改造的费用30万元,及一个大修周期人工翻磨辊导致的经济费用1500*18*6=162000元(每个磨辊翻转需要的人力成本为1500元,现场有18个磨辊), 共计节约46.2万元。磨辊总成在十吨左右,消除了人工翻磨辊过程中,磨辊倾倒造成的人身安全隐患,确保检修过程安全规范。 从技术、经济、工程等方面进行分析比较,项目建成以后经济效益及社会环境影响明显,该改造项目值得投资和推广,本次创新不仅意味着芜湖公司的创新战略的升级,同时也意味着芜湖公司要为推动行业进步做出更多贡献,芜湖公司针对现场工程和技术需求,实行双轮驱动的创新,加大研究投入,实现理论突破和基础技术发明的创新,推动行业进步。