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降膜管使用管理程序标准化,最大限度延长降膜管使用寿命

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成果主要完成人

钟 磊、刘 磊、李昊天、刘晓萌、赵 强、赵 伟

项目概况

一、技术措施创新: 1、确保降膜管成膜均匀: a、首先在原料碱上加装了保安过滤器,减少原料碱的杂质量; b、其次又在进降膜管前管线上加装了磁性过滤器,从而保证进降膜管的杂质量的减少; c、为保证降膜管连续高效运行,设备管理人员在检修期间采取了一系列定期清理和清洗的措施: ①对降膜管内壁结垢采用高压水进行清洗,保证清洗效果,再由操作人员对降膜管顶部分配狭缝进行检查,对清洗不彻底位置用专用工具进行清理。检修后做成膜试验,验证清洗、清理效果,保证成膜均匀。 ②其次设备管理人员将拆出的再分配器进行深度检查(包括腐蚀、变形、垂直情况)并做对比,操作人员彻底清理其表面杂质,保证下次投用后的再分配效果。 ③制定降膜管进碱管线、限流孔板清理程序,制作专用工具对降膜管进碱管线、限流孔板重点清理,确保进碱管线中结垢清理彻底,进碱限流孔内表面光滑无杂质,从而保证每一根降膜管的进料均匀、成膜良好。 ④每月定期切换原料碱过滤器和进降膜管前磁性过滤器至旁路,对过滤器彻底清理,保障过滤器洁净,起到过滤效果,并且避免了杂质附着物集体脱落堵塞管线限流孔板和狭缝的风险,最终实现降膜管成膜均匀; d、日常检修过程中,拆卸再分配器时记录原有安装在降膜管内的高度和角度,在恢复再分配器时上下或者旋转调整其位置,通过调整再分配器与降膜管内壁接触点,避免长时间对同一位置冲刷造成泄漏。 二、管理创新性: 1、降膜管进料量控制管理:根据博特公司的操作手册,降膜管的最低进料量非常小,通过试验证明该最小进料量严重影响降膜管的成膜状况,滨化集团固碱装置设备管理人员通过不断反复的试验,得出降膜管的成膜的最小进料量,最为装置运行的最小负荷,把其作为装置运行条件的红线,从而保障了降膜管运行条件的优化。 2、加糖量控制程序:根据瑞士博特公司提供的操作手册,固碱装置运行的加糖量设为一个最小值即可,但实际运行状况分析来看,加糖量过多会造成降膜管的结垢速度变快,从而造成降膜管换热效率下降且不利于降膜管的成膜,设备管理人员通过反复试验摸索,制定了装置加糖量最优管理方案为: ①采用优质绵白糖,经过使用对比绵白糖在溶解性和杂质含量等方面均优于其它糖类; ②通过同时采取两种以上的计量措施精确控制糖溶液的加入量; ③合理开启糖液搅拌器,防止糖溶液沉降出现浓度差异,保证实时加入的糖溶液浓度稳定; ④通过对固碱中镍含量的变化对比分析,探索加糖量的控制区间。 3、制定降膜管运行控制管理程序及检修控制管理程序,并使之标准化。