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邵寨煤业选煤厂“数智云”智能生产管控平台研究应用

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成果主要完成人

耿 磊、张 军、樊青龙、牟志伟、孟德龙、于继图、王际欣、苏海飞

项目概况

1、成果简介 1)研究背景:近年来,由于选煤厂智能化未系统规划,统筹建设,各系统单元PLC选型、数据架构及开发软件不统一,导致系统集成、维护和拓展存在困难,数据管理负担增加,系统运维工作量大,效率低。为充分挖掘选煤数据价值,实现智能控制系统直接参与底层PLC控制,降低系统集成的复杂性,设计研发选煤厂“数智云”智能生产管控平台,打破“数据桎梏”,实现洗选加工全流程一体化智能决策、生产经营全过程智能管理、信息资源全方位多维度的融合与共享目标。 2)管理技术难点:选煤生产、设备运行数据分析应用;智能控制系统与PLC集控系统双向交互。 3)成果先进性:达到国内领先水平 4)创新性:将大数据分析、人工智能与选煤生产过程控制深度融合,通过挖掘数据价值,建立智能控制模型,实现选煤生产过程无人干预,智能运行。 5)可推广性:项目可推广应用于选煤厂原煤运输、洗选加工、产品装车等生产环节,实现生产透明化、精细化及全过程智能管控。 6)经济社会效益: 直接经济效益:邵寨选煤厂智能化系统于2022年8月建设完成投入运行,系统投用后,选煤生产电耗由3.9kw.h/t降低至3.0kw.h/t以下,年入洗原煤按240万吨,电费单价0.61元/kw.h计算,每年节约用电成本支出132万元;吨煤洗选介耗、药耗成本5.2元/吨,智能化系统投用后生产成本降低15%,每年节约生产成本187万元;选煤厂设计定员80人,智能化投用后定员人数缩减至65人,人均成本按15万元/年,每年节约人工成本支出225万元,累计创效544万元。 社会效益:通过研发选煤厂“数智云”智能生产管控平台,打破传统选煤各生产单元的“数据桎梏”,形成能够综合分析、自主学习、动态预测、协同管控的智能分选决策系统,达到降低员工劳动强度,改善作业环境,提升职工幸福指数目标。 7)推动行业进步等方面: 通过设计研发选煤厂“数智云”智能生产管控平台,取代繁琐的数据分析及人工数据统计、计算,推动选煤厂由自动化向数字化、智能化方向转型,为选煤厂智能化建设及应用提供实践经验。