150t/h燃料干燥机换热管防磨防漏措施研究与应用
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完成单位:兖煤菏泽能化有限公司赵楼综合利用电厂
登记编号:CAPE-CXCG-2024-J-2-147
登记年份:2024
发布时间:2024-07-17
步兆彬、罗一钟、蒋东伟、吕 赛、郑体云、肖功富、江广旭、刘 坦
兖煤菏泽能化有限公司赵楼综合利用电厂装机容量1×300MW,配套一台1025t/h循环流化床锅炉,入炉燃料分为洗混煤和煤泥。原设计赵楼电厂所需所有燃料全部来自赵楼煤矿,由于赵楼煤矿洗煤厂工艺原因,煤泥、洗混煤等一般含有较高的水份。随着近年来煤炭价格上涨,国内燃煤火力发电厂燃料成本大幅上升,企业经济效益下降,越来越多的燃煤电厂转向含水率较高、品质较低的煤泥和洗混煤来作为替代燃料,降低电厂燃煤的成本。但由于煤泥和洗混煤含水率较高,煤的热值相对较低,利用起来品质较低,对燃烧和使用造成一定的困难。尤其是对于循环流化床锅炉系统,在输送、转运和入炉环节容易堵塞,难以利用。另外,含水率高也造成燃烧效率下降,锅炉效率降低,急需干燥提质,确保输送、燃烧的稳定性。配套了入炉燃料烘干系统,采用蒸汽回转干燥工艺。干燥机以蒸汽为热源,通过间接式传热方式,将蒸汽的热量传递给燃料颗粒,在干燥机内完成干燥,实现入炉燃料水分合格,确保机组安全稳定运行。在生产过程中,烘干系统运行时出现用汽量增加、干燥机运转时振动大、除尘风温高和出料水分大等问题。因此,系统设备经常停运,严重影响了入炉燃料的储备和掺配,无法保证锅炉燃料用量和质量。
经现场研究和多次试验后,采取防磨防漏措施改造后,消除了隔板穿管处换热管路的晃动和磨损漏气;消除了因换热管路晃动造成的管路末端漏气;消除了因换热管路晃动造成的干燥机运行振动大;延长了换热管使用周期;确保了干燥机出料水分合格。干燥机正常运行后,按照出料量125t/h计算,结合生产实际,每月可烘出水分6%-7%的优质燃料约3万吨,比改造前多1.2万吨。有效提高了低水分和高发热量洗混煤的储备量,用于燃料掺配或全部做为入炉燃料,确保了机组安全稳定运行。