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大型印染废水处理气浮系统运行效率的优化及应用

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成果主要完成人

蔡芝斌、蔡宇翔、黎跃华、叶立永、徐 燕、胡新强、宋永祥、宋华龙

项目概况

 1 研究目标 通过溶气效率改善,提高气浮处理效率,在确保出水各项指标达标的前提下,最大限度节省药剂用量,确定目标以下:一是在确保出水达标前提下,节省成本达到0.1元/吨水以上,年节约成本1400万元/年以上(按40万吨/日,350日/年计);二是污泥排泥浓度提升至20g/L以上。 2 改造内容 本课题针对前期调研和现有气浮存在的问题,进行针对性改造,包括三方面的研究:一是针对水质方面,改造布水系统、回流系统,将原有大口径释放管改造为5组每组有7个直径50毫米的溶气释放管,缩小气泡直径,使更多的细小气泡包覆于污染物表面,更有利于泥水分离,减少气浮出水带泥现象,稳定水质;二是针对成本方面,改造溶气装置,配合溶气旋转和释放系统的改造,目标将气泡产生直径从8微米省级到3微米,提升气泡量,从而来减少气浮助剂的投加量,在稳定出水达标的前提下,最大限度节省药剂成本;三是将回流水泵进行节能改造,更换为更小功率(75kw更换为37kw),减小用电负荷的同时,更精确的控制回流水量(回流量从300m3/h减小到150m3/h);四是针对排泥方面,新增出水区域气托装置,增加末端气泡含量,使出水区的泥水分离更彻底,减少出水带泥现象。 3、改造效果 对3#气浮机的优化改造完成后,又进行了为期半个月的对比试验,统计出水主要数据分析得到如下结论:一是3#气浮机,出水COD平均值63mg/L,pH平均值6.71,SS平均值30mg/L;二是同一个进水条件下的4#气浮机(未改造),出水COD平均值65mg/L,pH平均值6.68,SS平均值33mg/L。 排泥效果,从数据统计分析得出,优化改造后的3#气浮池,排泥浓度平均值达到23.9g/L,对比4#未改造的气浮排泥浓度平均值15.8g/L,提高了51%。同时,我们有对比了同一个加药量下的5#和6#气浮池的排泥浓度,均只有14g/L和10.7g/L,说明在出水末端增加污泥气托装置,确实可以压紧泥层,同时配合降低液位的撇泥方式,可以将污泥浓度提升到20g/L以上。