热轧平整线卷取机芯轴对钢卷内圈质量影响的研究与应用
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完成单位:马鞍山钢铁股份有限公司四钢轧总厂
登记编号:CAPE-CXCG-2024-J-2-751
登记年份:2024
发布时间:2024-07-17
李 宁、朱培显、周 涛、崔宇轩、杨 杨、杨小娇、查丛文、许 根
热轧钢卷可供应不同行业和方向使用,其中汽车结构用钢作为高端产品,近年来需求量大幅增加,平整工序对提高钢卷板型、卷形、性能、表面质量等质量指标是不可或缺的一环。目前,热轧平整卷在经过卷取工序后,大梁钢钢卷内圈会产生不同程度的划伤、夹损、溢出等质量缺陷,影响顾客满意度及品牌形象,同时产生了废次降损失,基本每个钢卷都会有2-4米长度的钢板损失,导致一次成材率下降,耗费额外的人力物力来进行二次修复。
为解决热轧平整钢卷在生产及卸卷过程产生的钢卷内圈划伤、夹损、溢出等质量问题,团队运用TRIZ创新方法中的IFR、功能模型、因果分析、资源分析、九屏幕法、技术矛盾、物理矛盾、物场分析、知识库查询、进化法则等创新方法,分析出建张速度不合理、卷取预紧方式不合理、钳条加工及安装误差大,钳口板结构不合理等多条原因,并按照创新原理进行了优化改进:主要是优化建张方式及速度、取消旋转预紧、提高钳条上线合格率、修改钳口板结构等方法,突破了原平整工艺流程的限制,优化了卷取流程的部分环节,对钳口板结构进行调整,消除了其原设计存在的弊端,将大梁钢划伤率从95%降低到5%以下,经济效益达到101万元/年,取得实用新型专利1项。
据了解,本成果所解决的技术问题普遍存在于热轧平整生产线,表现的现象基本相同,因此该成果可以直接应用于其他热轧平整生产线,具有较广泛的可推广性。