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自主研制全自动柔性机体装配辅线

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成果主要完成人

夏国明、王 政、张余腾、程桂菊、王维震、王永生、王金亮、李曌坤

项目概况

潍柴动力三号工厂的缸体精加工生产线是一条已经投产13年的老旧生产线,缸体线的主轴承瓦盖、主轴承螺栓、定位套等标准的的上料、装配及压紧均是通过人工来实现,存在操作者劳动强度大、效率低、质量一致性差等问题,同时原有拧紧机和气动标记机已经使用13年,设备故障率高,成为影响生产的瓶颈之一。该项目针对现场“狭小”、“紧凑”的工艺布局,融合工业机器人、工业相机视觉识别技术、震动料斗自动上料、智能伺服压装等新型工业自动化技术,出具包含主轴承螺栓、定位块、瓦盖的自动上料和装配,自动拧紧和激光打标,过程视觉检测的综合解决方案,同时实现工件二维码信息自动扫描并打刻主轴承盖流水号明码信息。主要创新点为:①、设计制作瓦盖质量缺陷检测和漏加工检测工位,提升过程保障能力;②、设计制作主轴承瓦盖自动上料系统,实现瓦盖的自动上料和装配;③、设计制作定位套自动上料系统,实现定位套的自动上料和装配;④、设计制作主轴承螺栓自动上料系统,实现主螺栓的自动上料和装配;⑤、设计制作翻转机构和激光打标装置,实现全自动翻转和打标;⑥、设计制作14轴拧紧专机,实现主轴承螺栓的自动拧紧;⑦、实现全过程固定式自动扫描,消除人工扫描导致的漏扫隐患;⑧、注重设备防错和过程质量监控,实现智能制造数据采集。