两种空预器耦合的烟风系统在350MW超临界机组的应用
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完成单位:辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司
登记编号:CAPE-CXCG-2024-J-2-176
登记年份:2024
发布时间:2024-07-17
成果主要完成人
董雪峰、王 硕、曹锦利、樊喜山、赵东升、贾军祥、郎颖宏、徐公庆
项目概况
燃煤火力发电厂排烟热损失是电站锅炉各项热损失中最大的一项,一般在5%~8%,占锅炉总热损失的80%或更高。目前,锅炉效率已经达到或超过90%,再做其他提高效率的努力已经极为困难。但是,锅炉中确实还存在一种热量,还没有被充分利用,那就是排烟余热,而且这一低能级余热的数量还十分巨大,具备资源化再利用的条件和可行性。
大唐葫芦岛热电公司两台机组在回转式空气预热器出口的热风系统,设置管式空预器,从一级省煤器前抽取25%烟气,通过管式换热器加热回转式空气预热器出口的热一次风后,再回SCR反应器入口进行烟气脱硝。加热后的热一次风温度为410℃,再同冷一次风一起分6支路去磨煤机入口混合呈磨煤机所需的干燥风温364℃,进入磨煤机。该措施提高了热一次风的风温,提高了磨煤机的干燥出力能力,降低了混合后的烟气温度。使得空气预热器入口烟温不再和热一次风温产生必然联系,即使降低了空气预热器入口的烟气温度也不会影响热一次风的温度。同时,该措施通过省煤器分级的布置降低排烟温度,主要采用增加省煤器面积保证了高压给水的温度,并降低脱硝入口的烟温至402℃,使烟气温度远离了催化剂的极限温度420℃,保证脱硝的全负荷投入和避免了催化剂加速失效。
项目应用后在提高磨煤机干燥出力的同时,降低了排烟温度8℃,实现了排烟温度与热一次风温度的解耦,提高锅炉效率至93.2%,每年可节约燃料费用603.6万元。方案实施后可以加大中速磨系统对煤种的适应范围,对配煤掺烧工作起到重要作用,年平均配煤掺烧收益1674.11万元。此外,该方案实施后减排效果显著,每年可减少排放CO2合计1.87万吨、减少排放SO2处理量107吨、NOx处理量203.3吨,具有一定的社会效益。