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气化炉拱顶耐火砖结构技改

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成果主要完成人

曹广法、齐兆焜、李国辉、周运动、刘俊朝、李 耀、袁伟松、刘 颖

项目概况

四喷嘴气化炉拱顶耐火砖原设计为向火面砖、背衬砖、浇注料、可压缩料结构,自投产运行以来,拱顶容易串气超温,耐火砖使用寿命较短。随着系统负荷的提高以及煤质的不稳定等因素影响,此种结构在运行过程中多次出现拱顶超温停车的情况,拱顶耐火砖修复或更换较为频繁,且更换耐火砖检修工作量大,消耗材料多,价格高。工艺指标控制范围空间较小,给工艺人员造成一定的压力。 兖矿新疆煤化工有限公司经过研讨,将拱顶耐火砖结构改造为向火面砖、浇注料、可压缩料形式,采用此种结构后消除了拱顶超温的情况,延长了拱顶耐火砖的使用周期,节省更换材料和缩短工期。气化炉拱顶耐火砖结构经过技改后主要有以下优势: 1、浇注料替代背衬砖,使炉壁温度下降低约8~11℃,降低了气化炉炉壁超温的几率。 2、与耐火砖相比浇注料的生产效率高,生产周期短,能够节约库房贮存成本。 3、浇注料施工机械化程度高,施工效率提高,缩短了维修施工周期。 4、浇注料无接缝,整体性气密性好,减少或避免了拱顶串气超温,减少散热损失,节约了能源。 5、浇注料体积密度≥2.90g/cm3,背衬砖体积密度≥3.25g/cm3,背衬砖用浇注料替代,拱顶内衬材料数量减少,可降低部分采购成本。 气化炉拱顶耐火砖结构经过技改后延长了拱顶耐火砖的使用寿命,节省了材料费用单炉约3.35万元,施工费用单炉约3.3万元,同时消除了系统运行中的安全隐患,气化炉长周期稳定运行得到保障。 因拱顶超温非计划停车减少,直接创效约500万元,同时每年可以节省拱顶向火面耐火砖两套,直接创效200万元,节省施工费用约15万元。每年可创效共计约715万元。