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采暖供热系统优化及智能化技术及应用

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成果主要完成人

朱立群、吴朝辉、张国胜、山毅强、范张坤、杨静辉、晋 超、慕俊哲

项目概况

惠安公司原换热站主要为厂西区和厂前区办公楼提供采暖热源,已运行17年。由于供热半径大,南北端距离长,海拔高差19.4米,采暖管线长达1400多米,管线压力损耗大,循环不畅,换热采用蒸汽直吹,开式运行系统,热效率较低。由于厂前区办公楼距离换热站较远,为满足厂前区办公楼采暖需求,在厂前区建有两个加压站,站内各有一台15kW的加压泵和一个缓冲水槽作为局部增压强制循环,但仍有部分区域暖气不热。 为解决采暖效果差,运行成本高的问题,2020年9-2021年1月对厂内换热站进行了升级优化:将原采暖区域一分为二,在原址建设南区换热站,在北区中心区域选取某工房改建北区换热站,大大缩小了供热半径,采用闭式系统全自动无人值守,降低运行成本。 此次采暖系统的升级优化,着重升级系统的智能化应用。在两个新换热站内安装新型管式换热机组、配套蒸汽管线、管道泵及配套管线、冷凝水回收系统、自动补水系统、传感器、计量器具及自动控制系统,系统加装水软化处理系统;将原给、回水管线在适当位置断开进行局部改造,形成两套循环系统。两个系统均采用蒸汽间接换热闭式循环系统,站房实现时间区间控制、曲线温度控制、室外温度补偿,远程视频及全程监控监测。 项目实施后,系统实现无人值守自动化运行,采暖效果良好。供热半径由原来的1公里左右降至0.5公里以内;热交换器选用了新型管式换热机组,热交换率高,循环水泵选用YE3-480L-4型22KW新型一体式管道泵,无润滑免维护。系统功率由原来的120KW降低到90KW;系统加入了水软化系统满足补水需要,防止管线内水垢的形成,延长了系统的使用寿命。 经过新、老系统2019-2020和2020-2021采暖季的能耗统计,两个新换热站的能耗总量与原换热站相比,蒸汽用量节约892吨,用电量节约7.2万度,新鲜水用量节约2780顿,8个值班人员人工成本28.8万元,节约经济成本共计51.65万元,CO2减排333吨。