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移动冲击式大型销轴更换装置

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成果主要完成人

钟 玢、李清坡、刘贵龙、汪显权、刘秋军、石 践、陈永生、王 亮

项目概况

(1)研究背景 牵引销是连接自卸车后桥与大梁的关键部件,承受重载货物的拉力和冲击,牵引销直径为φ140mm,长度为500mm,重量约45Kg,比较沉重。在日常车辆故障排查时,通常是出现牵引轴承碎裂、牵引座子裂纹、牵引轴承夹板螺栓断、牵引销子磨损等故障,这些情况下,通常都需要更换或打出牵引销子进行维修。在日常检修拆卸牵引销子的时候,传统方法通常使用天车吊住车斗后方,调整好牵引销子与大梁牵引座挂耳的间隙,叉车叉子挂装吊带,吊装带悬挂悠锤(较长较重的实心铁棒),4或5个人使用悠锤击打销子,加上天车和叉车的配合,大概需要4-6小时左右才能完成牵引销等部件的检修工作。 (2)管理技术难点 1)作业安全隐患大,悬锤冲击位置不准确、冲击力不稳定,容易造成人员伤残事故(主要是肢体磕碰、砸伤等,且已发生过此类安全事故); 2)检修作业非常耗时间,效率低下,严重影响日常生产工作安排,检修时间不可控因素很多。如果遇到销子磨损产生台肩与牵引轴承卡滞,悠锤冲击力偏小,不能击打出销子,只能用高温气割工具把销子分段切断,才能将销子分段打出; 3)占用检修人力资源、空间资源、设备资源等,不利于日常生产检修等。由于此类故障检修时间较长,长时间占用检修场地与检修共用资源(天车、叉车等)。 (3)成果先进性、创新性 利用液压传动平稳高效的优点,将较大的压力通过电磁阀的控制,循环作用于联接销轴之上。从而实现机械自动化作业的目的。从而使原来人工锤击转换成冲击部件冲击,使工作更安全,更易于操作,更节省人工。 (4)可推广性 对WK-10B型挖掘回转减速机的改进,提升了WK-10B型挖掘机回转部位的性能。对挖掘机发展有很好的引领示范作用,适用于所有的WK-10B型挖掘机。新型行星减速机研发升级成本与配件更新成本相等,而且左右减速机可以互换,降低了备件成本,故障率较低提高了设备出动率且降低员工劳动强度、降低了检修成本。该项改进现已在1415#、1416#、1419#、1420#、1421#、1422#电铲上投入使用,并且达到了预期的技术要求。 (5)经济、社会效益 该装置提高了销轴安装和拆卸效率,提高设备出动率0.5%。 改装用工具避免了多工种多设备交叉作业的安全风险。 降低了检修强度,由天车、叉车及4-5人配合检修8小时,优化到2人4小时就可以完成作业。