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火力发电厂输煤系统主副管并存式第一级筛分装置优化改进

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成果主要完成人

王文成、公茂雷、张兰庆、张来祖、栾根生、陈晓东、胡景皓、张圣涛

项目概况

1、成果简介(主要阐述成果核心内容) 华能德州电厂1989年建厂时将一二期输煤系统第一级筛分装置即#1甲乙头部落煤管设计为主管与副管并存的方式,主管上设置三通可切换落料口,副管则直接落料到#2乙皮带。按此设计, #1甲乙皮带输送的原煤大部分经头部落煤管主管输送到#2甲或#2乙皮带上,而少量原煤始终经副管直接落到#2乙皮带上,即#2乙皮带上是#1甲乙皮带输送来的混合煤种。这种设计不仅严重影响了原煤采样的准确性,对按质定价的煤炭采购费用带来巨大损失,也影响了入炉煤混配掺烧的准确性,给机组的经济稳定运行带来不确定隐患,同时,还造成#2乙皮带频繁重载启动设备安全隐患。 为彻底消除这一存在30多年的设计缺陷,2021年3月,华能德州电厂燃料部成立创新攻关小组,确定并实施了系列创新改进方案:增加#1甲乙皮带头部落煤管的敞口容积;落煤管出口由900mm×900mm改进为950mm×1050mm;对头部落煤管南侧壁板进行振动创新改进;变除木器筛轴水平布置为倾角布置;对除木器轴端密封进行创新改进。 该项目2022年4月完工。项目完工后彻底消除了自建厂30年来存在的入厂煤混合输送的重大经济、设备隐患,保守估计每年可节约煤炭采购资金500万元,同时有效提高了设备使用寿命,达到了行业领先水平,具有一定的推广前景。 2、主要创新点(主要介绍成果的创新之处) (1)增加#1甲乙皮带头部落煤管的敞口容积,将头部落煤管南侧壁板向外扩大300mm,同时移位主副管之间分隔板,使主管通流面积增大,副管面积减小;将出口面积由900mm×900mm创新改进为950mm×1050mm; (2) 对头部落煤管南侧壁板上加装XUW-A-5-4振打电机; (3)变头部落煤管上方除木器筛轴水平布置为15°倾角布置,除木器筛轴间距调整为300mm,每根筛轴下方设置清扫器。 除木器筛轴变为15°倾角布置后,可增加煤流向前流动的速度,减少了5根轴平铺设计时煤流前进速度慢容易发生堵煤、筛分效果不良现象。 将除木器筛轴间距由350mm调整为300mm后,可提高除木器的筛分效果。 筛轴下方设置的自清理装置具有能及时、快速、干净地清理筛轴上粘有的原煤的优点。运行中缠绕在装置上的草苫子、麻绳、尼龙网等杂物可起到弥补清理装置与筛轴间隙的作用,对清理筛轴上粘煤有积极作用; (4)在除木器平台上设计安装的电机吊运装置具有结构简单、易于安装、安全可靠、通用性强的特点,可方便快捷地辅助进行除木器电机移位更换工作; (5)对头部落煤管上的除木器的轴端密封进行三级密封创新改进。除木器箱体内部加装倒U型挡煤板,此挡煤板挡住了大部分煤流;筛轴上过盈配合加装一个密封圆盘,挡煤板没有挡住的细煤大部分将被快速旋转的圆盘甩回筛煤通道上;筛轴端盖改造为分体填充式密封端盖,它是由四个半圆端盖组成内环和外环,内外环组合后形成梯形凹槽,用以填充油浸石墨盘根。使用中可根据磨损情况随时调整盘根的涨紧度,从而长时间起到密封作用。 本项目创新改进的核心点是增大头部落煤主管的落料通流面积,技术创新点是设计加装除木器筛轴自清理装置、电机吊运装置和轴端三级密封装置,此3项创新点均已获国家实用新型专利授权。