优化9.8MPa主蒸汽管线布置在高压锅炉运行中的研究与应用
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完成单位:兖矿新疆煤化工有限公司
登记编号:ZSXC-2023-SH-1-071
登记年份:2023
发布时间:2023-06-29
齐兆焜、曹广法、韩 强、刘 鹏、常淑华、张世顺、李文涛、任士营、王福印、李 学、周新宇、张晓琦
9.8MPa过热蒸汽原设计运行方式为三台锅炉同时运行,1#2#汽轮机运行,1#减温减压系统(3.82MPa)为1#汽轮机一级抽汽备用;2#减温减压系统(2.5MPa)为2#汽轮机一级抽汽备用;3#减温减压系统(1.2MPa)为1#2#汽轮机二级抽汽备用。目前锅炉二开一备,两台汽轮发电机组一直未投用, 3.82MPa、2.5MPa、1.2MPa蒸汽全部通过1#、2#、3#减温减压器提供。
2019年,9.8MPa主蒸汽管道、阀门频繁出现阀体裂纹、焊缝裂纹情况,造成系统停车78小时,给公司带来巨大的经济损失,同时9.8MPa主蒸汽管道运行存在巨大安全隐患,为解决问题,①提出了将原部分滑动支架改为限位架的方案,通过改进加强了管线的径向约束力,增强了管系的稳定性。
②对现场损坏的混泥土基础和新增的基础,采用钢结构式基础,即有效的解决在改造现场施工困难的问题,同时还将施工周期由45天缩减到15天。
③根据现场实际采取了3.8MPa减温减压器入口在主蒸汽末端取汽的方式,有效的解决了因原设计运行方式改变,带来的主蒸汽管线运行时无法平衡应力导致管线变形的问题。
9.8MPa主蒸汽管线优化布置后,整条管系膨胀均匀,各膨胀量均在合格范围内,彻底消除了主蒸汽管线运行中存在的巨大安全隐患,2020年主蒸汽管道优化布置改造后至累计增加额4480.52万元,累计增加利润1211.93万元。