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大棒材生产车间设备系统性改造

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成果主要完成人

贾维海、张晓生、马志强、孙国栋、刘利明、王文军、陈万华、李国义

项目概况

大棒材时始建初期很多技术问题处于摸索阶段,生产过程受到多重因素的影响,例如:提升机设计选型不足,频繁断裂;开坯机翻钢机经常断网,查找问题困难,有时影响时间数十小时;连轧立轧轧机导卫固定不牢固,发生掉落事故;热切金属锯片锯切端部淬火,毛刺较大等一系列难题。经过各专业技术人员的逐步改进,用翻钢机取代翻钢钩;立导卫设计制作了牢固的支撑装置;热锯采用循环挡水和改进辊道等多重手段,生产逐步稳定,大大降低故障的发生,改造申请专利5项,据估算,年可节省故障时间超过300小时,每小时产钢80t,吨钢平均效益200元计算,年可完成创效500余万元。