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新型智能气动防堵清堵系统的开发与应用

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成果主要完成人

李 鹏、王海峰、张达勋、王晓明、刘鸣乾、张继国、高春军

项目概况

由于原煤仓结构、内部表面平整度差,由于料仓下料口尺寸较小,上部物料在底部下料区产生了较大的压力。同时,煤质较差,物料表象粒度较小,粉面比例较多,总水分较大,粘度较高,以及原煤在输煤系统中运输不畅时,需用大量水冲洗,致使原煤中含有大量水分等原因,仓壁和几个下料口产生了煤粘壁的现象,淤积了大量的煤,使料仓容积减小,尤其在冬季,含水较高的煤形成冻块,严重影响了下料顺畅。造成原煤仓结拱严重,导致给煤机经常断煤,需人工疏通才能保证设备正常运行。不但污染环境,且存在很大的安全隐患。 原先原煤仓只在双曲线锥形料斗中部安装有几个空气炮,空气炮能量有限,布点位置不合理。由于空气炮固有的特性,工作时,只能在安装部位在煤仓内单一向落料方向喷一个小洞,无法解决料仓内壁粘煤和上部棚煤的问题。本项目在原煤仓的排料口处、双曲线锥斗侧壁、圆柱体与圆锥形料仓结合部沿周长方向分层错位安装气喷器,用气动增压机将厂内系统压缩空气增压至0.7Mpa,利用智能PLC 控制系统和气喷器的专有结构,采用分层旋转式、竖向喷泉式或单点操作的方式,使压缩空气在料仓内壁表面按不同顺序,独立的形成360°、直径500-1000mm的高速气扫区,破坏物料的粘壁的关键点,解决仓壁的粘煤问题,其它没有安装气喷器的位置,在原煤重力的作用下,即可自然下落坍塌,从根本上解决堵煤问题。 正常情况下本系统可实现不停机安装,安装简单快捷;在料仓内无任何机械转动部件,不存在转动机械部件的磨损消耗问题,因而维护、操作简单,使用成本低;首次清堵完成后,原煤仓内的粘壁物料和拱结物料即可消除,之后的日常生产中很容易实现预防性清理操作,可彻底解决原煤仓堵煤问题。 在当今节能降耗、提倡配煤掺烧的大背景下,掺烧劣质煤使得料仓堵塞的程度加重,清堵更加困难,清堵技术及工艺的先进性也更加重要。安装及使用该智能气动防堵清堵系统可充分体现出其先进性,且可在其他各行业系统中广泛应用。通过本项目的研究和应用,有效降低原煤仓堵煤、断煤现象,无需人工敲打、疏通,保证了机组出力,避免我厂经济的损失,实现机组长周期安全稳定运行。