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300MW循环流化床锅炉长期低负荷运行空预器后烟道积灰治理

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成果主要完成人

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项目概况

循环流化床燃烧技术是20世界70年代开始出现的清洁煤燃烧技术,煤种适应性强,参与电网调峰能力大,锅炉热效率高,循环流化床在流化过程中,气固混合强烈,降低了燃烧或脱硫化学反应的传质阻力,加速了反应速度。在800—900℃条件下,燃烧比较稳定,加入石灰石颗粒,石灰石中的的碳酸钙可以分解成高孔隙率的氧化钙,进而吸收燃烧产生的二氧化硫,此温度下氮氧化物生成量显著下降,另外,低温燃烧形成的多孔灰颗粒对重金属有强烈的吸附能力,烟气中重金属排放低。所以循环流化床是适应劣质煤的低成本污染控制的洁净燃烧技术。

目前,云南电力市场化交易改革深入推进,加之云南水电装机比例过大,云南电力市场化交易电价低,火力发电企业长期处于停机状态或低负荷下运行。为应对低电价,只有大幅降低燃料成本,公司所属的循环流化床锅炉大量掺烧高灰分、低劣质褐煤,远远偏离设计值,灰份高达30%-40%。导致烟气中飞灰含量增加。同时,因为掺烧石灰石粉进行炉内脱硫,导致烟气中飞灰含量增加,灰的比重加大,加上低负荷运行,燃烧风量减少,引风机风量相应减少,引风机的抽吸、扰动作用降低,造成在空预器出口水平烟道内大量积灰,烟道内积灰达到几十吨,占据了烟道截面的1/3至1/2,改变了水平烟道的通流面积,引起尾部烟道阻力增加,为了保证锅炉燃烧炉膛需要的负压,只有增加引风机出力,引起公司厂用电率升高。在积灰过多时,引起底部烟、风道下塌,为防止积灰引起风道垮塌,不得不在下部加装临时支撑,每次停炉都人工清灰,费时、费力。清灰过程中二次扬尘,污染环境。

保证机组安全、稳定、经济、环保运行必须及时解决水平烟道内大量积灰问题