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实施安全生产标准化促进提质增效

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成果主要完成人

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项目概况

一、单位简介 国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂、国电电力大同发电有限责任公司﹝简称大同厂(公司)﹞,两厂于2007年10月31日进行了管理整合,实施“一套机构,两块牌子,统一领导,分别核算”的管理体制。 二、应用该管理方法的背景 安全生产标准化既是加快企业技术进步、推动企业高质量发展的重要手段,也是提升企业管理水平和运作效率、防范经营风险的重要举措。大同厂(公司)作为传统的发电企业,建厂时间较长,安全生产管理存在一些习惯性漏洞。通过积极开展安全生产标准化工作,有效提高了企业的执行运作力和生产效率,为企业高质量发展提供了保障。 三、主要做法 (一)创新安全生产标准化管理模式 创新安全管控模式。 创新预控管理模式。 创新隐患排查模式。 创新外委管理模式。 创新安全检查模式。 创新政治保电模式。 创新缺陷管理模式。 创新技术监督管理模式。 (二)创新运行标准化管理模式 创新运行规范管理机制。 创新开展全面风险管理。 创新科技引领机制。 创新技术攻关管理机制。 (三)创新检修标准化管理模式 创新检修管理模式。 创新检修过程管控。 创新一体化管理机制。 创新检修标准化管控。 (四)创新环保标准化管理模式 创新分组管理模式。 创新节能降耗改造模式。 四、管理方法(技术)的实施效果 大同厂(公司)自实施生产标准化以来,机组安全运行稳定可靠,通过细化安全生产标准化,各项工作稳步进展,成效显著。 1.通过创新安全标准化管理模式,推进了专项隐患排查工作,排查出各类隐患374项,先后发现9号机组高旁后管道裂纹、5号机组高厂变绕组变形等重要缺陷,有效确保了机组整体运行稳定。探索尝试了新的安全检查形式,开展基层车间“两两”安全互查,查出问题402项,现已全部闭环落实。圆满完成“两会”、“一带一路”、“十九大”保电等政治任务,受到政府、集团公司及各级领导的高度评价。厂(公司)全年缺陷发生率同比下降56.3%,设备可靠性大幅提升,已连续一年实现机组“无非停”。全年共完成各类技术监督整改项目215项,整改率达到98.5%。 2.通过创新运行标准化管理模式,机组运行指标明显改善,多台机组连续六年获得全国能效对标竞赛一等奖,大机组连续三年获得山西省标杆机组称号,厂(公司)获得中电联节能先进企业、山西省节能先进企业、大同市节水型企业等多项称号,两个细则实现盈利82万元,同比增加1251万元,为全年两个细则工作奠定了坚实的基础。 3.通过创新检修标准化管理模式,#8机组汽轮机通流改造后启动一次成功,各瓦轴振均小于76um,煤耗较修前下降15g/ kW•h,汽轮机整机热耗达到8150kj/kW•h以下。#8锅炉低氮燃烧器改造,有针对性地解决各类燃煤锅炉运行中存在的各种问题,特别是对于锅炉的防渣、稳燃、耐高温磨损、低NOx排放及节能降耗等方面的问题解决成效显著。#7机组通流改造仅用75天完成,增发电量9000万kW•h。改造后供电煤耗降低19.84g/ kW•h,年均节约标煤9.9万吨,减少 CO2排放24万吨,减少 SO2排放849吨,减少 NOx 排放749吨。 4.通过创新环保标准化管理模式,#8炉湿式电除尘器改造后,除尘效率达到85%以上,出口粉尘排放浓度低于5mg/m3,达到了机组超低排放标准。#8机组脱硫深度减排改造后,在脱硫装置入口二氧化硫浓度为4000mg/Nm3时,出口二氧化硫浓度排放不大于35mg/Nm3,脱硫效率不低于99.125%,整套装置自动投入率100%,保护投入率100%,试运项目验收优良率≥90%。#7机组脱硫设施深度减排改造后,脱硫效率达到99.3%以上,出口SO2排放浓度低于35mg/m3,达到了深度净化排放标准要求。工程改造中进行了锅炉尾部烟风系统优化,节约了引风机二次改造费用约1050万元,减少烟道阻力约800-1200Pa,降低了#7炉引风机电耗,节约了厂用电率约0.4-0.6%,节约费用900多万元,避免了环保处罚,满足了新的环保超低排放标准。 2018年大同厂(公司)实现利润4.98亿元。2019年1-2月实现利润0.52亿元。 五、推广价值 安全生产标准化在大同厂(公司)推广应用,效果显著,对其他电力企业开展标准化管理具有极高的借鉴价值,具有极高的推广价值。