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一体化自动加药堵水调剖技术应用实践

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成果主要完成人

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项目概况

一体化自动加药堵水调剖技术应用实

一、立项背

为改进堵水调剖作业效果,该厂历经自主研发、样机制作、现场试运行,最终装置实现了多物态药品混加、自动计量、加药定时定量、加药模式可调、溢罐自动报警、全部动态数据可采集、数据可上传和远程监控等功能。为改变传统堵水调剖运行模式,实现堵水调剖作业自动运行,达到无人值守状态,按照智能化理念,把自动加药装置、配药罐、调剖罐、柱塞泵、高压管汇、控制阀门及附件集成为一体化橇

二、理论攻关目

设计一种能够根据现场运行要求,实现一次加药,可连续保证多次定时定量的自动加药装置,从而降低施工人员的劳动强度,减少施工人员的数量,且能提高工作效率,保证调剖堵水作业的质量和效果

三、内涵和主要做

(一)内

要解决劳动强度大、投加不准确及投加方式粗暴的问题(现状),需要设计一种能够根据工艺要求,满足不同物态(粉末、液体、凝胶、胶粒)堵剂的加入,实现一次投加,可连续保证多次定时、定量、自动上料的装置,达到给水、投加、倒罐、报警、数据上传自动化;并且根据不同段塞工艺,实现加入堵剂种类、加入浓度、加入速度及操作模式等参数的设定,每口井实际累计投加量的采集记录上传,从而降低施工人员劳动强度,减少施工人员数量,提高实际工作质量,降低安全操作风险,保证堵水调剖措施作业的质量和效果

(二)主要做

1、结

从硬件结构划分,装置分为两大部分,即调剖作业主橇和加药橇。其中加药橇分为单相加药橇和多相加药橇,根据堵剂种类,两个加药橇可相互切换,或同时共用,与调剖作业主橇配合使用

从功能上划分,装置可分为三个单元,即调剖剂配制单元、调剖剂注入单元、自动控制单元。

图1 设备结构

2、控制原

在PLC控制下,各种药剂的加入量按工艺要求浓度配比,经计量传感器计量后加入至配药罐,加水、加药、混合搅拌。加水量由配药罐液位计控制,固体加药量由计量称重装置控制,液体的加药量由流量计控制。配制好的调剖液经转运泵由配药罐转运至调剖罐内持续搅拌,经柱塞泵以设定的流量注入地层

图2 自动控制架构

3、报警部

自动控制系统开启后,当配药罐液位到达设定下限时,PLC经液位计判断发出指令,开启进水电动阀,配药罐内开始进水。当配药罐内液位到达设定值(设定加药时间点为配药罐液位到达0.2m处),加药和搅拌同时动作,且加药过程在配药罐液位到达上限前完成,当液位到达上限时,进水电动阀关闭,配药罐配药过程完成。此时,配药罐内调剖液在搅拌状态下等待,当调剖罐内液位到达下限时,PLC经调剖罐内液位计判断发出指令,转运泵开启,调剖液由配药罐经转运泵转运至调剖罐,经调剖泵持续注入。此时,配药罐内液位到达下限,罐内搅拌动作停止且开始进水,以此循环运行(注:在整个配药过程中,调剖剂配制时间必须比注入时间短)。逻辑关系图如下

图3 加药自动控制逻辑关系

4、安全环保保

要保证该装置最终实现减少现场人员、甚至无人值守,安全环保必须得到保障。按照安全环保要求,装置增强了报警功能,增大了装置安全系数,报警涵盖:溢罐、缺水、加药机故障、缺料提醒、可燃气体等

四、创新亮点

1、安全环保保障:要保证该装置最终实现减少现场人员、甚至无人值守,安全环保必须得到保障。按照安全环保要求,装置增强了报警功能,增大了装置安全系数,报警涵盖:溢罐、缺水、加药机故障、缺料提醒、可燃气体等

2、报警方式 报警方式分为现场远距离报警和远程报警。若现场有人员值守,则采用无线遥控报警器结合PLC实现现场自动报警,将报警器安装于住人房内;若要实现远程报警,则有三种途径:(1)借助SCADA系统;(2)通过GSM手机卡;(3)开发专门手机APP,传输至个人手机APP客户端。

3、实用性设

加装溢流管:当进水系统出现故障时,罐内液体可通过溢流管流向指定地点

加装检修天窗及吊装工具:人员上罐检修搅拌电机及转运泵时无法站直身体,可打开检修天窗,使身体能站直缓解疲劳。同时,加装吊装工具后,便于设备起吊检修

加装轴流风扇及百叶窗:能保证人员在检修设备时橇体内的通风和光线

分体式流量计与液位计的使用:在对仪表进行检修、设置参数、校准时不用上罐操作,在PLC控制柜或罐侧处即可完成

4、装置结构模块化设计,一体化组合,可方便快捷地进行功能扩展和切换,拉运拆装方便

5、可适用于不同状态的药剂(粉未状、凝胶状、胶体状、液体状)同时混合输送添加,也使用某一种药剂单独输送添加,药品种类、加药速度、加药量可根据工艺要求灵活设置调整

五、应用效果

图4 现场应

一体化自动加药堵水调剖装置,先后在大板梁作业区郭43-49扩井场、白豹作业区白205-34井场、白207-35井场等井场现场试运行,随后在山城作业区罗233扩井场试运行。经过现场应用,该产品能够满足调剖作业现场堵剂自动配制的技术要求。装置运行平稳,减轻了劳动强度,提高加药的精准度,提升堵水调剖作业的效果。

六、经济效益分析

按照该厂劳务结算结果分析,平均每口井结算人工服务费用5.92万元/口,每台设备有3名施工人员轮流作业,则没人每口井费用为5.92/3=1.98万元

使用该装置后,1人就可巡检5台设备,每台设备每年节约费用为1.98万元*14人=27.72万元。该厂当年施工110口井,即施工设备为110台次,全年节约费用110/5*27=609万元

一体化自动加药堵水调剖装置的应用,提高了加药的准确性和及时性,有力地保障了堵水调剖措施效果。降低劳动强度,比传统人工加药提高工作效率30%。无人为干扰因素,装置对堵水调剖效果保证意义重大

七、应用前景

一体化自动加药堵水调剖技术的应用,提高了加药的准确性和及时性,有力地保障了堵水调剖措施效果。另外,自动加药装置的应用,提高了加药的准备性和及时性,有力地促进了原油上产,间接效益巨大,无法估算。在石油注水领域具有广泛的应用前景