液化厂BOG压缩机节能降耗技术改造
186
完成单位:中海油辽宁天然气有限责任公司
登记编号:ZSCX-D4-J-YX-23
登记年份:2020
发布时间:2020-09-21
中海油辽宁天然气有限责任公司BOG压缩机处理能力720Nm?/h,而液化厂正常生产期间实际产生量仅440~580Nm?/h,平均回流比近30%,压缩机始终在满负荷状态下工作,不仅存在大马拉小车、无用功耗高现象,而且液化厂停产检修期间产生量小,仅110~150Nm?/h。由于BOG产生量小、回流量过大,调节困难,压缩机也处于停机状态,该部分BOG只能排空,不仅能源浪费现象严重,同时存在明显的环境污染和安全生产隐患。为消除此弊端,本项目通过往复式压缩机不同流量调节方式的对比分析,确定采用“转速调节”为主,辅之于“全行程压开进气阀调节+现有回流调节”进行BOG压缩机流量控制。转速调节时,采用以BOG压缩机缓冲罐进气压力为控制对象的闭环控制流程。该流程自动将压力变送器信号输入PLC控制器,与事先设定压力进行PID运算比较,使变频器在运算结果指令下自动调节压缩机主电机转速。当进气缓冲罐压力低于设定值时,降低变频器输出频率,从而降低压缩机转速和排气量,否则增加变频器输出频率,从而提高压缩机转速和排气量。BOG压缩机排气量随着BOG压缩机缓冲罐进气压力变化而自动调整,操作方便可
液化厂正常生产期间压缩机流量仅采用“转速调节”即可满足需求,BOG无回流。此时压缩机主电机电流由改造前的121.8 A左右降低到目前的80 A左右,耗电量平均节约34.35%。液化厂停产检修期间,压缩机流量采用“转速调节”为主,辅之于“全行程压开进气阀调节+现有回流调节”,此时BOG排空量由改造前的130 Nm?/h降低到0 Nm?/h
本项目从2018年9月开始设计采购,2019年3月安装调试完成,总投资仅15.00万元,改造完成后年降低生产运行成本29.43万元,6个月就可全部收回投资,节能降耗效果显著,同时该项目还杜绝了BOG排空现象,消除了环境污染和安全生产隐患