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火电厂海水脱硫系统增效改造技术工程应用

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成果主要完成人

蔡国忠、张 峰、冯庭有、朱晨亮、张泽雄、郭存瑞、杜燕成、史义明

项目概况

华能海门电厂4×1036MW机组脱硫系统采用海水脱硫工艺技术。由于近年华能海门电厂燃煤的含硫量高于海门电厂原设计煤种,在现有海水脱硫系统出力一定的情况下,将严重限制机组高负荷运行能力,降低机组的运行经济性。 为进一步提高机组对高硫份内贸煤的适应能力,提高机组高负荷运行能力,海门电厂对海水脱硫工艺增效改造技术进行了研究,并在1号机组海水脱硫系统上得到了成功应用。 本次海水脱硫系统增效改造技术应用主要关键技术:1、优化设计吸收塔喷淋层及其支撑梁,提高喷淋覆盖率,改善塔内烟气流场分布,提升气液传质效果;2、更换部分填料为高比表面积填料,增加上塔海水量同时控制填料层压降;3、精细化设计海水升压泵运行策略,以达到上塔水量与机组负荷及脱硫塔入口SO2浓度的灵活匹配,从而达到脱硫系统的节能高效运行。 本次海门电厂1号机组应用海水脱硫系统增效改造技术后,基本克服了因原脱硫系统出力受限引起的机组高负荷工况烟气SO2排放超标风险,大大提升了机组对高硫份煤质的适应能力,降低了燃料采购成本,提高了机组运行的经济性。根据1号机组年燃用煤210万吨计算,本次改造后每年可节省燃料采购费用约2200万元。