双馈风力发电机组变频器深度维护课题研究
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完成单位:中广核新能源投资(深圳)有限公司内蒙古分公司宝力格风电场
登记编号:ZSCX-D4-J-2-123
登记年份:2020
发布时间:2020-09-21
一、立项背景
宝力格风电场现运行东汽FD70B型机组200台,其中采用阿尔斯通品牌变频器87台,德能品牌变频器86台,艾默生品牌变频器15台,禾望品牌变频器12台。由于运行已经11年,部分部件老化,且长期未进行专项维护,造成机组故障频发,根据2017年至2018年的故障数据统计,2017年变频器故障占比14%,2018年变频器故障占比18%,呈现逐年上升的趋势
二、内涵、机理
根据变频器故障的统计数据及损坏备件数据分析,我们发现导致变频器故障的主要部件为主断路器、功率模块、滤波回路、空开、接触器、线路等,其中,对主断路器及功率模块的维护时本次深度维护的核心部件,此两种部件不仅涉及机组运行安全,而且还是造成变频器故障和备件成本居高不下的主要原因。通过对主断路器机械结构检测维护、分合闸线圈检测、主触头、灭弧栅、灭弧罩等的检查,达到消除隐患,降低故障率的作用。而功率模块的维护更是重中之重,作为变频器的核心部件,不仅承担着整流、逆变的作用,同时因其构造精密且结构复杂,对环境、工作条件要求高,所以,针对功率单元重新涂抹散热硅脂,同时测试其管压降是本次维护的重点。另外,针对变频器内电容工作10年,已经出现老化、鼓包、漏液情况,急需进行维护、检测、更换,电容原件也是导致功率单元损坏的重要原因之一
三、变频器深度维护技术亮点
亮点1:由于原有机组定检维护手册,对变频器部分的维护工作只有力矩、表层清理、线路紧固等简单工作,导致机组变频器运行10年各个核心部件不能得到有效维护。此项目针对主断路器和功率模块开展全面检测和维护。对主断路器进行接触电阻检测、分合闸线圈功能测试、机械机构动作可靠性检测,对存在问题部分进行全面维护,彻底消除隐患;对变频器内功率单元电容、直流母线电容、滤波回路电容进行外观检查和全面检测,更换鼓包、漏液、容值偏差高于20%电容,消除由于电容问题导致的机组故障;对功率模块IGBT开展全面检测,对问题IGBT进行更换、并重新涂抹散热硅脂,消除因长期运行散热硅脂失效导致的功率单元损坏。另外,针对变频器内电容工作10年,已经出现老化、鼓包、漏液情况,急需进行维护、检测。更换除以上项目外,还对变频器的接触器、断路器、辅助触点、UPS、整体密封、散热风扇等进行了全面排查与消缺。可以说本项目将设备由里及外进行了彻底的维护
亮点2:真正实现运维模式由“遇到问题解决问题”、“备件搬运工”向着“预防性检修”的模式展开,实现机组缺陷与问题的早发现、早治理,避免问题扩大化,降低检修成本,提升机组安全性和可利用率。亮点3:数据永久保留,持续跟踪。无人机叶片巡检所采集到的高清图像和影像资料将会长期保留,方便每次巡检工作结束后与历史数据进行比对
亮点4:通过本次的深度维护,不仅是设备得到了彻底治理,同时还锻炼了团队,提升了团队的技术水平和技术能力
四:实施前后效果(效益)对比
根据2019年宝力格风电场机组故障数据统计,2019年变频器故障次数162次,是2017年变频器故障次数570次的28% ,2018年变频器故障次数422次的38%,由此可见,保守估计在后续的运行中,变频器深度维护完成后机组故障率可以降低65%以上,即每年可以降低电量损失76.5万
根据维护效果,预计每年可以减少备件及电量损失139.3万元。而200台机组变频器维护备件成本加上人工成本合计需要294万元。由此我们可以得出,仅仅需要2年的时间即可收回成本。而且可以消除机组运行的安全隐患
在开展变频器深度维护后,机组剩余的9年服役期内,每年将减少备件及电量损失近139.3万元,9年减少损失1253.7万元,除去维护成本294万元,可产生利润959.7万元
五、成果的推广
我们在谈及风电机组时,往往关注大部件的全寿命周期维护,而对于相对复杂,部件零散的电气系统相对未提升到一定的高度,而正是这变频、变桨、主控三大电气系统故障几乎占总故障次数的80%以上,所以通过对变频器系统的深度维护与探索,进而推广到风电机组主控系统、变桨系统的电气部件与系统性维护,达到预防性检修的目的,尤其适用于运行8-12年的机组,此时很多的电气元器件都已经出现老化、性能下降的情况。通过一次深度维护,后续的持续精细化检修,达到减低机组故障率,消除安全隐患,提升或稳定机组性能的目的