全进口600MW等级汽轮机通流升级节能改造及滑压优化的综合研究与实施
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完成单位:广东省能源集团有限公司沙角C电厂
登记编号:ZSCX-D4-J-1-76
登记年份:2020
发布时间:2020-09-21
一、立项背
经综合研究和现场实施,重点解决了以下的问题
汽轮机通流部分老化损伤,热耗偏高
汽缸使用铠装温度测量方式,无法在线检查或更换
优化轴承振动的测量方式,补充X方向轴振和瓦振,完善振动监测体系
优化轴向位移和胀差测量装置的安装固定方式和测量方式
汽轮机部分瓦块金属温度偏高
中压内缸进汽口变形,内孔圆周跳动较大。中压进汽室护环损坏出现脱落
中压转子顶部围带轴向移位较大,出现较大圆周错口,破坏通流
解决低压转子轴向瓦振长期偏大的问题
中低靠背轮对中结果与调整方案差异大,随机跳动较大
低发靠背轮运行中同心度发生变化,影响轴系振动突变
低压缸差胀装置固定方式受低发靠背轮或发动机检修工作影响
高压调门进汽不具备“2+1+1”运行方式
高压进汽插管防止蒸汽冲刷、密封部位磨损,拆装卡涩等问题
二、技术方案、特
本项目对沙角C电厂全进口60万等级汽轮机进行通流升级节能改造,以及实现滑压优化运行功能,主要做了以下工作
汽轮机通流升级节能改造
实现全过程2+1+1滑压优化运行模式
汽缸及法兰温度测点的安装方式优化
轴承振动测量方式的优化调整
按照二十五项重点要求,完善轴系对测速的监视要求
优选末级叶片,提升调峰条件下的性能
采用全新的高压内缸、中压内缸模块和低压通流模块对沙角C电厂2号汽轮机通流进行改造,新内缸模块以及通流将设计的与现有的外缸或内缸相匹配,高、中压缸为冲动式设计和低压缸采用反动式,以提高汽轮机的性能和可靠性。高、中、低压缸各增加一级,新高压缸含10高压级(1调节级和9压力级),中压为10级,冲动式通流设计;低压缸2x6级,反动式设计,两种方式设计的有机组合,既实现最小的轴向推力,又具备最优的通流效率。升级改造后,支持100,000等效运行小时(EOH)维护周期(大约12年)
低压转子为焊接转子,鼓型结构设计, 抗应力腐蚀开裂, 刚性高,惯性矩大, 对扭振以及动叶与轴的耦合方式具有固有的不敏感性。所有叶片,除了低压末级动叶外, 均有整体围带, 避免铆接围带脱落现象的发生。结合电力市场实际情况,升级改造后不增容,低压缸末级和次末级叶片采用阿尔斯通最新型的RS37T,余速损失小,在部分负荷工况下仍可保持相对高的效率
三、应用情况
沙角C电厂“全进口60万等级汽轮机通流升级节能改造及滑压优化的综合研究与实施”项目总投资共9220万元,产生的经济效益计算如下
西安热工研究院出具的试验数据,100%THA(3VWO)工况下,修正后的热耗率为7610.2kJ/(kW.h),比100%THA工况热耗率保证值7628.2kJ/(kW.h)低18.0kJ/(kW.h),因此2号汽轮机在100%THA工况达到保证值。 计算得到2 号汽轮机的加权热耗率为7824.5kJ/(kW.h),较保证值7842.9kJ/(kW.h)低18.4kJ/(kW.h)。因此,100%THA、75%THA和50%THA工况下的加权热耗率达到保证值。三阀全开(3VWO)工况下,高压缸效率为89.05%,优于保证值88.10%;中压缸效率为93.95%,优于保证值93.28%;排汽容积流量修正后的低压缸效率(UEEP)为90.56%。额定出力(TRL)工况下,机组出力可以达到设计出力660MW
一、额定负荷下,按照改造前后热耗提升效果计算,改造前热耗7959.14kJ/(kW.h),改造后热耗7610.2kJ/(kW.h),改造后热耗下降了348.9kJ/(kW.h)。折合供电煤耗下降:316.7-302.8=13.9g/(kW.h),按照每年等效运行3900小时计算,年发电量=660MW×1000×3900/108=25.74亿千瓦时。按照731元/吨的标煤价格计算,每年可以节省标煤3.6万吨,节省燃料成本:731元/吨×13.9g/(kW.h)×25.74亿千瓦时/100=2613万元
投资回报周期:9220/2613=3.5年
如果按照75%额定负荷运行,等效发电25.74亿千瓦时,则改造前后对应热耗下降了442.5kJ/(kW.h),折合供电煤耗下降:17.6g/(kW.h),每年可以节省标煤4.5万吨,节省燃料成本:731元/吨×17.6g/(kW.h)×25.74亿千瓦时/100=3313万元
投资回报周期:9220/3313=2.8年
如果按照50%额定负荷运行,等效发电25.74亿千瓦时,则改造前后对应热耗下降了319.7kJ/(kW.h),折合供电煤耗下降:22.1g/(kW.h),每年可以节省标煤5.6万吨,节省燃料成本:731元/吨×22.1g/(kW.h)×25.74亿千瓦时/100=4157万元
投资回报周期:9220/4157=2.2年
从2018年4月至2019年10月,已应用18个月
综合以上分析,计算每年度费用节约为2613万元至4157万元之间;从而算得投资回收期约为2.2年至3.5年
四、关键技术及主要创新点
该项目在实际中应用效果显著,是国内乃至国际上,同等设计模块全进口60万亚临界等级机组的升级改造,在目前长期无法满发调峰的电力形势下,更能凸显改造后的成效,既解决了机组通流老化,效率下降的问题,也解决了原有系统配置及多年运行后存在的重点问题。在改造投运后,机组长期保持安全可靠,经济运行,提高了机组运行的安全性,经济效益与安全效益显著