舟山中远压缩空气系统节能研究及技改
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完成单位:舟山中远海运重工有限公司
登记编号:ZSCX-D4-J-2-340
登记年份:2020
发布时间:2020-09-21
舟山中远压缩空气系统节能研究及技改
1、立项背景
近几十年来,我国能源消费呈直线上趋势,在2014年能源消费总量就达到了世界第一,但能源利用效率显著低于发达国家,因此“节能减排”已成为工业领域能源利用发展的迫切需求。
压缩空气是仅次于电力的第二大动力源,修造船的打磨、喷涂等作业都是以压缩空气为动力,据统计压缩空气能耗能占到修造船企业全部电耗的30%以上。公司空压站全部采用大型离心压缩机,流量调节范围小,压缩空气系统存在长期的放空现象;干燥系统阻力大;空压站温度高;末端气包接头、风磨机接头等泄漏率较高,上述情况导致压缩空气电耗居高不下。
针对目前压缩空气系统高能耗及能量浪费的现象,为了响应国家号召,积极推动节能减排工作,公司与江苏科技大学开展了压缩空气系统节能项目合作,对压缩空气系统进行耗能分析与节能改造,既能保障作业需求又有效降低空压机电耗,减小公司运行成本。
2、内涵和主要做法
1)基于遗传算法的小容量机组优化选型
原离心压缩机调峰采用进气导叶小幅调节配合压缩空气放空,大量能源浪费。引入遗传算法优化理论,以压缩机历史运行数据为基础,建立优化模型,科学选择新增螺杆机组台数和容量。通过螺杆压缩机运行台数和运行频率的调峰方法,实现大范围无极调峰,显著节约压缩机耗电。
2)空压机组联合调控策略
原离心机组采用手动启停,经常排空,能源浪费极高。结合不同空压机机型参数与特点,建立数学模型,提出多台空压机组的联合调控策略,避免排空。
3)低阻力零气耗干燥装置
原压缩空气干燥机阻力较高且耗气再生,开发零气耗低阻力干燥装置,减小压缩机排气压力,无再生耗气,降低压缩机能耗。
4)压缩机进气系统优化
原压缩机进气口露天放置室外,现在压缩机进气口增设雨棚,降低吸气温度,防止雨滴进入空压机引起叶片水击,降低压缩空气含水量。
5)空压站通风降温
原空压站通风不畅,现在空压站一侧增加中悬窗,另一侧增加通风机,有效降低空压站温度,提高空压机的散热能力,提高压缩机效率,同时避免高温引起控制元件失效。
6) 末端泄露控制
针对末端压缩空气“跑、冒、滴、漏”的通病,引入高可靠性快速接头,降低压缩空气泄漏率和接头的更换率。
3、创新亮点
1)基于遗传算法的小容量机组优化选型
结合压缩机历史运行数据,采用遗传算法建立优化模型,科学选择新增螺杆机组台数和容量,使节能量最大化。新增螺杆机组可实现将原150 m?/min离心压缩机小范围的流量调节扩大至20~150 m?/min的流量无极调节。
2)空压机组联合控制策略
依据不同时间段作业用气量和用气压力的不同,结合各压缩机机型特点与参数所设计的空压机组联合控制策略,既能保障作业用气要求,还能做到压缩空气的零排空。
实施应用前后效果对比
压缩空气系统综合节能研究与技改完成后未发生压缩空气排空现象,离心机全部处于额定排气量运行,吨钢耗电(每年空压站总耗电量/每年加工钢材吨数)节约76.14度,同比2018年下降30.14%,按吨钢耗电计算年节约电费约830万元;
末端压缩空气泄漏率由原来的15%下降为1%(压缩空气快速接头总漏气量/压缩机总产气量),节约费用约300万元;固定气包接头的年更换率由33.15%降为0;母接头的年更换率由180%降为25%(气包或接头更换个数/气包和接头总数)。
可推广性
该项目全面分析原系统的运行特点,运用优化算法理论、工程热力学等理论,对压缩空气系统进行综合技改,分析方法科学、改造措施针对性强,工程可操作性高,实施后节能效果明显,经济及社会效益突出。可以在造船、桥梁/建筑钢结构、建材、纺织、钢铁等大规模应用压缩空气的企业推广,助力企业节能降耗、提高经济效益,对实现国家的能源消耗指标具有积极意义。