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氧气、二氧化碳集中供气

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成果主要完成人

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项目概况

一、立项背

2015年6月,公司机构改革,对部分职工进行下岗分流,造成公司氧气、二氧化碳充装量不能满足公司的生产量。并且使用瓶装气体也存在以下几个问题

1、存在严重安全隐患。瓶装O2、CO2气体为高压气体,在使用中存在野蛮搬运、雨淋曝晒等安全隐患问题,易造成气瓶爆炸或人身伤害事故

2、影响生产效率及质量。在风割、焊接过程中,气压过低或停机更换气瓶,将严重影响风割、焊接质量,且停机更换气瓶也将直接影响生产效率

3、使用成本高。一是频繁搬运成本高,二是当瓶内气压过低无法满足生产要求时,余气不能用尽造成成本浪费

二、内涵和主要做

为解决瓶装气瓶使用弊病,采用O2、CO2集中供气系统,它是一种将液体O2、CO2贮存于大型贮罐内,液体通过汽化器汽化成气体,气体经过调压后通过管路分供到各用气车间的现代化供气系统,这种集中供气方式大大提高了效率,降低了消耗,且安全可靠,输出气体更加稳定流畅

三、集中供气工作原

O2、CO2集中供气系统工作原理:将所需液体O2、CO2通过液体运输车灌注进低温液体储存罐内,液体O2、CO2经过空温汽化器汽化成气体,气体经调节阀调压设备进行调压稳压后,通过铺设的输气管道将气体输到车间的O2、CO2集气包,集气包再将O2、CO2分流供多个风割、焊接点使用

四、采用集中供气系统的亮

1、采用O2、CO2集中供气系统大大降低了人力、运输成本。O2、CO2站充装人员、管理人员、运输人员由原来14人降为1人(管理人员)

2、避免了在使用瓶装气瓶中的安全隐患,既避免了在运输过程中的野蛮搬运、雨淋曝晒造成的气瓶爆炸和人员、设备财产损失

3、提高了工作效率和产品质量。采用集中供气系统,在工作中避免了更换气瓶造成的时间浪费,且集中供气气流、气压稳定,提高了工作效率和风割、焊接产品质量

五、实施后所产生的效

直接经济效益

1、减少人工成本,采用O2、CO2集中供气系统后,公司充装、管理、运输人员减少13人。每年公司减少员工工资支出约78万元(13人×5000元/月×12月/年)

2、减少运输成本,采用O2、CO2集中供气系统后,公司运输车辆由原来2辆减少为0。每年公司减少运输支出约6.3万元(油费:300升/月×6元/升×12月/年,车辆维修、保险费约1万元/年/辆)

间接直接经济效益

1、减少气体浪费,使用瓶装O2、CO2当气压过低无法满足生产要求时,就需更换掉,造成瓶内余气不能用尽(约有0.3%-0.5%),造成气体浪费,使公司的生产成本上升

2、采用O2、CO2集中供气系统,避免了人工搬运气瓶中出现的安全隐患。既气瓶在搬运过程中出现的碰、撞、暴晒引起的气瓶爆炸或人身伤害、设备损失事故

3、采用O2、CO2集中供气系统,O2、CO2气流、气压稳定,避免了使用瓶装气瓶过程中气压过低、停机更换气瓶,提高了生产效率和产品风割、焊接质量