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食用油包装设备管理创新

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成果主要完成人

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项目概况

一、立项背景

2018年中粮粮油工业(重庆)有限公司(以下简称“中粮粮油重庆工厂”)包装车间设备故障率在11%以上,严重影响包装车间的生产率,随着市场竞争的不断加剧,生产成本制约着包装油市场竞争的关键因素。因此降低设备故障率及生产成本迫在眉睫。中粮粮油重庆工厂党支部组织各部门开展提质增效活动,并开展以“提质增效、节能降耗”为主题的专题培训,生产部在公司党支部的领导下,积极开展包装设备管理创新项目,针对包装设备故障率高、生产成本高的情况梳理原因如下:

1.生产设备故障率高,设备非故障停机时间长,生产效率低;

2.人员配置不合理,未能充分发挥员工潜能、人工技能有待提升,人工效能低;

3.各生产线存在不同程度的生产瓶颈,影响整线产能发挥;

4.外部销售不均衡,导致淡旺季产能分配不均衡,设备产能利用率低;仓库库容低,单批次产量低,导致单吨成本高;

5、包材成本高;

6、生产油损偏高;

二、内涵及主要措施

公司生产部在党支部的领导和指导下,成立课题项目小组,构建项目小组组织架构,明确责任分工。项目小组组长组织人员经过多次的研究、讨论和公关。通过人、机、料、法、环等多维度分析,深入分析具体原因,在设备、人员、物料、流程等方面制定措施,验证效果,形成标准化流程、制度化管理。收到显著效果。具体实施要素如下:

(一)优化合并岗位,梳理人员配置

人员梳理并不是简单的加减法,而是深入生产现场,梳理人员工作内容和相邻岗位之间的联系,并通过设备改造、流程改造等措施,在人员能够完成工作、不影响生产效率、确保安全和质量风险的前提下,完成岗位的合并和删减。举例如下:

1.20L放环和码垛岗位合并

2.10L、20L灌装和放盖岗位合并

3.4L吹瓶检瓶人员优化

(二)提高物料管理水平

1.减少物料短倒,优化物流线;

2.优化包材存货管理,提前确定到货时间、控制库存、产品检验前置,保障合理库存;

3.优化成品库,压缩低周转物料库存水平,提高公司的库存空间;

4.控制灌装油损及包材损耗;

(三)降低包材成本

1、10L圆瓶改方瓶;

2、减少缠绕膜厚度;

3、优化20L提手结构,减少克重;

(四)降低设备故障率

1.提高人员技能水平;

2.做好设备预判和设备预保养;

3.日常检查和问题台账跟踪;

4.对高故障设备进行重点技改;

(五)控制非故障停机时间;

1.吃饭停机;

2.交接班;

3.首件确认时间;

4.油品及规格切换时间

(六)解决产线瓶颈

1.1#线5L吹瓶机增加缓冲线;

2.1#线吹瓶机加检测缺胚报警装置;

3.5#线10L灌装贴标加连锁。

三、实施效果

中粮粮油重庆工厂通过项目实施,使生产效率提高、降低设备故障率、降低维修成本、人工成本和原辅料成本,企业利润明显提高,主要成果如下:

1.设备故障率由11%以上降低至3%以下;

2.油损由1.2‰降低至0.4‰;

3.生产能力由2.4万箱/24小时提高至3.2万箱/24小时。

4.单吨生产成本由744元/吨降低至665元/吨;

5.年节约总生产成本940万元;