碳化硅直流系统技术改进
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完成单位:国家能源集团宁夏煤业有限公司洗选中心太西洗煤厂
登记编号:ZSCX-D4-J-2-239
登记年份:2020
发布时间:2020-09-21
一、立项背
洗选中心太西洗煤厂碳化硅车间有一台ZES-60KV/1200V型直流整流柜,用于将35KV高压转换成直流为碳化硅冶炼炉供电,但是现有系统存在以下问题
现有直流整流柜配置一套水冷系统,冷却水箱内的纯水经离心泵加压后,预先进入风水冷却器冷却,再进入整流柜冷却水道对母排等元器件进行冷却,将母排温度降低至60°以下。在冶炼过程中,整流柜长时间高负荷运行,原有冷却系统使用效果较差,无相应保护装置,影响冶炼系统安全高效运行,人员巡检安全隐患较大
碳化硅冶炼炉炉头在冶炼过程中,由于炉内温度较高(约2500摄氏度),炉头长时间受到持续高温烘烤后,泥立柱发生弯曲变形,存在以下问题
立柱与耐火砖墙面之间缝隙变大,冶炼过程中出现“窜火”现象,造成极大的安全隐患
耐火砖与石墨电极之间接缝处缝隙变大,冶炼过程中出现“窜火”现象,使电极温度升高,造成“烧电极”现象且造成极大的安全隐患
c.“窜火”现象导致炉内热量损失,影响产品质量,增加电耗
二、内涵和主要做
1.直流整流系统只有冷却水风冷一套系统对整流装置进行冷却,冷却过程中,经常出现冷却水温降不下去,整流装置频繁报警的问题,针对这一问题,在冷却管路上对冷却系统进行优化
1)离心泵出口安装流量计及过滤器,清理循环水中的杂质,防止冷却管路堵塞,并由流量计检测管路卡堵情况
2)在风水冷却器回水管路安装1台冷水机,进一步降低整流柜入水温度,提高冷却效果
过滤器、流量计及管路安装方式如下图所示:将离心泵出水管竖直段拆除,上端焊接法兰依次安装流量计、过滤器,下端安连接至过滤器出口
2.碳化硅冶炼炉炉头加固:在两侧原有水泥立柱处,采用槽钢制作加固钢结构架,下方通过预埋件进行固定,上方通过预安装在炉头耐火砖中的拉筋固定,并采用紧固螺栓调整进行调整,避免水泥基础长时间受热发生热变形及疲劳失效
3.碳化硅炉墙结构的改造:检修人员对炉墙的焊接结构进行了改变,将原底座重梁的通长梁改为短梁,增加焊接密度,将支撑梁换为通长梁,保证了重梁在高温下不易受热变形开焊,实用性明显增强,并在两侧及底端各加6根加强筋,使得炉体整体更加稳固耐用,延长了炉墙的使用寿命,大大提高了安全性,保证了生产系统的正常运行
4.安装在线温度监测系统:整流装置在正常送电运行时,人员无法靠近设备对设备的运行情况进行检查,为了对整流装置的二极管、熔断器的情况等进行监视,同时提高设备的智能化水平,对各个监测点安装无线测温传感器,通过无线传输的方式,将温度数据上传至控制室,让岗位人员随时掌握设备的运行状态,保证了人员及设备的安全运行
监测系统采用96个测温传感器,涵盖整流系统所有二极管、熔断器,并使用无线传输,将测温数据传输至电脑客户端,实现整流系统重点部位温度的实时监控。当某个点位出现温度异常后,可以语用报警提示。并且可在后台查阅所有监测点历史数据,确保及时发现温度异常并停机处理,防止故障扩大
5.安装视频监控系统
通过对整流系统重点部位的实时监控,有效解决设备带电状态下人员巡检安全隐患,且能及时发现系故障
三、创新亮
1.冷水机的应
(1)加装冷水机,采用“风冷+冷水机”组合方式,二次冷却,将温度降低至室温以下
(2)加装过滤系统,充分过滤循环水中杂质,防止堵塞整流柜冷却水道、水管
(3)选用超声波流量计,解决纯水没有导电性而导致常规流量计失效的问题
(4)冷水机出、入水管处安装阀门,可根据实际冷却效果,在风冷温度达到要求后,或者冷水建检修过程中,可实现选择性停用冷水机,便于使用
2.碳化硅冶炼炉炉头加固:预埋槽钢加固水泥柱增加强度;炉头加拉筋提高强度,螺栓可调节热形变
3.碳化硅炉墙结构的改造:通长梁更换短梁,增加焊接密度;支撑梁更换为通长梁加6根拉筋进行加固
4.无线测温系统、大数据化与互联网+的应用,打破了以往人工测温存在的缺陷,同时将变配电系统中应用的测温系统引进碳化硅整流系统中,尚属首次,并根据设备的特点,对无线测温系统进行了改进,使其适用性更为广泛
四、实施效
(一)取得的效
1.整流装置冷水器的应用,提高系统稳定性及设备完好率,减少冶炼故障停机,节约冶炼能耗,提高冶炼产品质量
2.无线测温系统的应用,实现在线监测、监控系统,避免人员巡检带电设备过程中存在的安全隐患,提高安全风险预控管理能力
3.碳化硅冶炼炉炉头的加固,有效避免炉头出现“窜火”现象,消除安全隐患;防止电极烧损,节约电极更换费用(六个炉头36块共计12吨,每吨单价4万元,每年可节约48万元/年;减少炉内热量损失,每月节约电费损耗2万度(每月生产1炉),合计节约电费24万元/年;稳定炉内热量,提高碳化硅品级率0.8%
4.碳化硅炉墙结构的改造:通过改造,碳化硅炉墙的使用效率大大的提高,不但解决了之前重梁焊接开裂锈断的情况,延长了使用寿命,由原来1个月补焊一次,提高到2个月补焊一次
(二)实施应用前后效果(益)情
1.冷水机的安装减低了故障停炉的时间,平均每月减少4小时,处理水温过高的故障,降低了电费损耗
10500KW×4小时×0.353元/度×12个月=17.791万
冶炼炉头的加固
(1)减少炉头更换的材料费用,六个炉头36块共计12吨,每吨单价4万元,每年可节约48万元/年
(2)减少炉内热量损失,每炉节约电费损耗1万度,每月生产5炉,合计节约电费
10000度×5炉×0.353元/度×12个月=21.18万
(3)稳定了炉内热量,提高碳化硅一级品0.5%,二级品1.05%,每炉产量约118吨,平均每月可出20炉,一级品单价0.85万元/吨,二级品单价0.55万元/吨,一级品每月可多产出效益
118吨×0.5%×20炉×8500元/吨=10.03万
二级品每月可多产出效益
118吨×1.05%×20炉×5500元/吨=13.629万
全年共计产生效益
(10.03+13.629)×12个月=283.908万
碳化硅炉墙结构的改造,延长了使用寿命,由原来1个月补焊一次,提高到2个月补焊一次,每炉共26个炉墙,6炉共计156个炉墙,每片炉墙补焊的材料和人工成本为568元/个,每年可节约费用为
568元/个×156个×6个月=53.165万
通过对碳化硅直流整流系统的改造,全年共减少费用支出140.136万元,增加收入283.908万元,共计424.044万元
五、可推广应用范
洗选中心太西洗煤厂碳化硅直流系统的改进可以推广至炭素、碳化硅等冶金行业