机械切顶及门式支架支护综合工艺在无煤柱开采切顶卸压自动成巷的应用
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完成单位:大同煤矿集团有限责任公司机电管理处
登记编号:ZSCX-D4-J-1-160
登记年份:2020
发布时间:2020-09-21
立项背
现阶段煤炭井工开采均采用长壁采煤法,需要留设较多煤柱,会造成资源的大量损失。为保证煤炭生产持续健康发展,提高煤炭资源回收率,避免动压开采,延长矿井服务年限,无煤柱开采配套设备与工艺的发展
主要方
工作面主运输巷、辅运输巷、切巷永久支护仍采用原有支护形式
(1)主运巷超前支护区长度为30m,仍采用液压单体支柱支护
(2)辅运留巷超前支护长度为40m,使用门式液压支架替代单体液压支柱支护,门式液压支架间距设计为1.26m,需门式液压支架33架,按割煤步距推进步距循环支护
利用智能链臂切顶机机械切顶代替传统爆破切顶
三、原
“无煤柱开采切顶卸压沿空自动成巷技术”。该采煤方法是通过人为切顶,切断顶板的应力传递路径,减少采空区侧煤体受到回采动压对巷道的影响。在工作面煤层回采前,在回采巷道沿将要形成的采空区侧定向预裂顶板形成切顶巷,待工作面煤层回采后,在矿山压力作用下,顶板沿预裂切顶线自动切落形成巷帮,即隔离采空区又保持该巷道的完整性,该巷道供下个工作面服务,且其受顶板作用力大大减少,能保证巷道使用期间的稳定性,从而将传统一面双巷改变为一面单巷采掘模式,减小采掘比,实现无煤柱开采
四、实施应用前后效果(益)情况对
单体柱支护与门式支架支护对比(以1000米巷道长度为例
(1)原方案材料费
切顶留巷超前支护40米,需146根液压单体柱;架后支护200米,需1200根液压单体柱(液压单体柱为3.5米);挡矸单体需400根,挡矸U型钢需2000根(29U型钢为3m,永久使用不回收)
液压单体柱1746根×2050元/根=358万元,29U×3m型钢2000根 × 240.24元/根=48万元,合计材料费用406万元
(2)原方案人工费
按照切顶留巷(1000米)超前支护、架后支护循环工作量计算,至回采结束共需支设12000次液压单体柱,按每天80根单体20人支设算,需160天完成。根据650元/每人×20人/每天×160天=208万元(含各种附加费)
(3)现方案支护及车辆租赁费
切顶留巷超前支护需门式支架33架,架后门式支架需160架。共计193架×10万元/架=1930万元,门式支架采用分期租赁的方式,按8年分期结算,每面需支付租赁费用120万元。特种支架车130万元×2辆=260万元,按每月7.6%的使用费算需107万元。合计租赁费用227万元
挡矸单体需400根,挡矸U型钢需2000根(29U型钢为3m,永久使用不回收)
液压单体柱400根×2050元/根=82万元,29U×3m型钢2000根 × 240.24元/根=48万元,合计材料费用130万元
(4)现方案人工费
按照切顶留巷(1000米)循环支护工作量计算,至回采结束共需支回门式支架1588次,按照每天2车3人支设10架,需160天完成,根据650元/每人×12人/每天×160天=124.8万元
(5)初步测算原支护方案首个工作面材料、人工投入总费用约614万元,新方案材料、人工投入总费用为482万元,在不计算原方案单体液压支柱和工字钢等重复投入资金的情况下,新方案仍是非常的经济合理
2 、爆破切顶和机械切顶对
⑴切割效率、效果分
根据岩石硬度系数的不同,链锯切顶机的切割速度也不一样,一般煤矿顶板多为砂岩性质硬度系数为f1-10,大理石硬度系数为f8-25,大理石硬度要远远大于砂岩,链锯切顶机切割速度为0-4米/小时,取平均值2米/小时,每天按二个班16小时计算可切割32米/天
爆破切顶一台DCA-45型钻机每天可打孔40个,按照每孔步距0.5米,每天可实现20米的超前距离。爆破切顶还受制于爆破品审批领用的限制,严重影响爆破预裂的施工进度
采用链锯切顶机切顶,切缝均匀平整,能够按照设计深度要求完全切透顶板,而爆破切顶根据现场情况看实际预裂效果不是很理想,采后最长有近20米古塘顶板未塌落,还需打放顶孔人工强制放顶
⑵安全分
采用链锯切顶机机械切顶时,工作面仅单人操作一台机器运转,安全性高,而人工打孔爆破预裂切顶,工作面需存放大量雷管炸药,且需在古塘实行二次爆破,存在很大的安全影患
⑶切顶成本分析(按切顶1000米计算
原方案:切顶爆破时每孔需外径Φ32×200mm/药卷约14卷,煤矿许用毫秒延期电雷管5枚,双向聚能管约7米,依据塔山矿三盘区8304工作面切顶打孔爆破费用为例,包括材料、劳务费用等每延米需4286元,总计费用约428.6万元
新方案:KLJ7型链锯切顶机总功率75kw,每小时耗电75度,链锯切顶机消耗刀片、润滑脂、链条,成本为:刀片300个,12元/个;链条用800小时 ,13500元/根;润滑脂25Kg、 12元/kg;耗材成本为90元/延米,合计每面约9万元;电量消耗为75kw×16小时/天×160天×1.5元=28.8万元;人工费用650元/人×8人/天×160天=83.2万元。总计费用约121万元
初步测算原切顶方案首个工作面材料、人工投入总费用约428.6万元,新切顶方案材料、人工投入总费用为121万元,新方案比原方案更安全经济合理
五、可推广应用范
推广应用前景:链臂锯+门式支架组合保障无煤柱工作面的回采,可以有效提高回采率,降低吨煤成本,减少操作工人的劳动强度,提高了安全系数,具有良好的社会价值和推广价值