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9E燃机进气系统精滤反吹装置气源优化

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成果主要完成人

蔡晓清、周志成、时文龙、刘正鑫、戴传辉、王心炜、史明杰

项目概况

空气纯净度是提高燃气轮机性能和可靠性的前提,压气机叶片和气流通道积灰,导致运行效率降低,喘振曲线漂移;灰尘能导致压气机叶片及其他部件的磨损; 腐蚀性粉尘造成叶片的腐蚀破坏。空气中的灰尘是由不同粒径的大气颗粒物组成的,对重型燃气轮机损害最严重的是 0.1μm以上的的灰尘。最佳的过滤方法,是针对空气中灰尘颗粒的分布,将过滤模式优化为多级过滤模式:第一级预过滤、第二级过滤、末级过滤( 精过滤)。精过滤 : 整个过滤系统最后一级过滤器, 进一步提高和确保进入压气机空气的洁净度,主要截留 1μm 以下的亚微米级的微粒。 仪电公司燃机精滤采用的是脉冲自清式动态过滤系统,过滤器为表层过滤器,桶装结构,滤纸等级为F9级。机组运行过程中,空气通过过滤器后,会将灰尘阻挡 在过滤器表面,形成一层灰尘膜,再定期通过脉冲反吹将灰尘膜吹掉,恢复滤芯差压,重复使用。2019年仪电公司燃机进气系统精滤反吹装置故障统计结果,共发生缺陷15次,其中电磁阀故障6次,反吹空压机部件故障5次,控制系统故障2次,其它缺陷2次。反吹电磁阀故障主要为电磁阀内漏,反吹连续动作,系统压力无法维持正常反吹。内漏电磁阀阀体解体检查,阀芯老化且有水、油迹。反吹空压机采用的是风冷冷却,夏季高温环境下,易造成排气温度高跳闸。在机组长时间运行过程中由于精滤反吹气源中含水、含油量较大,降低精滤使用寿命。 针对以上现象和结合仪电公司现场设备布置情况,在燃机反吹系统储气罐出口微热吸附式压缩空气干燥机和过滤装置。降低了气源的含水、油量,延长了反吹电磁阀、精滤的使用寿命;在燃机检修用气手动总门后引出一路至燃机反吹气源系统,增加了反吹系统的备用气源。 通过上述改造,公司2020年燃机进气系统精滤反吹装置故障数由之前的15条减少至4条;为燃机精滤提供了更为洁净的反吹气源,大大增加了精滤的使用寿命;同时使用检修用气作为反吹气源,减少了燃机反吹空压机的投运,达到了节能减排的效果。