XE96-2000型风力发电机组紧急收桨系统可靠性优化
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完成单位:中广核甘肃民勤风力发电有限公司
登记编号:-
登记年份:2021
发布时间:2021-06-25
成果主要完成人
裴旭兵、刘文斌、赵 毅、王彦祥、周庆文、王永鹏
项目概况
一、背景介绍
中广核甘肃民勤风力发电有限公司安装有24台XE96/2000型风力发电机组。其中机组变桨后备电源采用三瑞6FM8阀控密封式铅酸蓄电池。当机组报出T2类故障时,会使用变桨电池收桨,另一方面,主控程序设定,机组紧急变桨系统每隔15天进行一次紧急收桨测试。
通过近两年的机组故障信息和数据分析发现,由于蓄电池供电存在不可靠性,导致紧急收桨电源有时处于异常状态,从而机组在紧急状态下无法收桨,致使机组处于危险状态,且造成相关备件损耗和发电量损失。找寻第二条备用通道就显得尤为重要。
二、方案制定
通过查看图纸分析,风机紧急收桨接触器、正常变桨接触器在回路中处于互锁状态。当风机触发紧急收桨时,若电池供电异常,无法收回桨叶,即便交流供电正常,依然无法切回交流驱动收桨。故本次优化的方案就是在变桨电池紧急收桨的基础上增加一条“备用通道”。
改造后当机组叶片通过电池在一定时间内无法收回桨叶时,系统自动切换至备用交流供电回来进行紧急收桨,确保机组处于安全状态。
三、实施过程
紧急、正常收桨回路工作与否跟16K4接触器线圈是否得电有直接关系,所以对变桨控制回路进行改造,通过直接控制16K4来实现紧急变桨到正常变桨的切换。即在PLC模块DIO264找一输出端子,直接接至16K4上端口。
在硬件改造的同时,对机组HMI程序、主控程序、轮毂程序进行更新。当紧急收桨启动时,主控开始计时,在计时启动的第28s后,如果出现紧急收桨失败,则主控PLC强制输出24V将16K4吸合,自动切除紧急收桨回路,然后,主控重新下发命令到变桨系统,让叶片收回至限位开关,从而实现自动切换伺服驱动继续收桨。
四、实施效果对比
经济效益:
1、未实施之前,叶片无法收回时,蓄电池持续处于放电状态,导致电池损坏,根据故障发生频次与电池损坏频次统计,每次更换电池数量24节,每年蓄电池损耗336块,每节电池单价为300元,每年蓄电池损耗10.08万元;电池充电器损耗12个,每个电池充电器8100元,更换电池充电器费用9.72万元;变桨电机损耗4个,每个变桨电机25000元,更换变桨电机费用10万元;故障损失电量约6.5万元。合计:36.3万元。
2、实施后,每年蓄电池损耗24块,每节电池单价为300元,每年蓄电池损耗0.72万元;电池充电器损耗4个,每个电池充电器8100元,更换电池充电器费用3.24万元;变桨电机损耗1个,每个变桨电机25000元,更换变桨电机费用2.5万元;故障损失电量约2.2万元。合计:8.66万元。
每年可节约成本27.64万元。
安全质量方面:
风力发电机组飞车是因为机组制动系统失效,叶轮转速超过额定转速且机组处于失控状态,发生飞车事故,将导致整机损毁,改造后,即使后备电源异常,主控检测到桨叶无法正常收回时,可强制切换至驱动收桨。从近期的湘电机组故障来看,未发生一次叶片未收回情况,改善达到了预期效果,极大降低了机组飞车风险,提高了机组运行可靠性,提升了设备质量。