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管道离心式压缩机入口过滤器研制与工业应用

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成果主要完成人

贾彦杰、张志坚、李 毅、周代军、高仕玉、古 丽、张洋铭、舒浩纹

项目概况

1.成果摘要 针对原进口压缩机入口临时过滤器存在的结构强度、流通能力、过滤精度、初始压差等方面的缺陷导致压缩机投产过程中过滤器破碎、断裂等事件,开展压缩机入口过滤器国产化研究,研制过滤器实现初始压差小于50kPa,过滤精度10目,提升效率2%,最大压差提升至500kPa,满足压缩机投产和长期运行需求。 2.主要创新点 (1) 精度提升。 双层结构的过滤器过滤精度高、强度大,可以把管道吹扫干净,有效的过滤掉会造成损伤转子的颗粒,同时能降低压缩机的压力损失; (2) 强度提升。 该双层锥形过滤器设有支撑筋板,提高了结构强度,同时起到稳定工艺过程、保障安全生产的作用,并且可以作为永久性过滤器; (3) 节流压降低。 正常运行情况下过滤器节流压差在50kPa左右,远远低于报警值150kPa。 (4) 尾端流体启动防抖动设计。 末端采用防抖动设计,防止机组运行过程中振动造成滤网破碎。 3.应用情况 项目研制的“永久入口过滤器”成果在西南管道中贵线14台管道压缩机组上全面应用,累计安全使用56661小时,满足投产测试、试运行及正常运行期间对极端工况的要求,能长期使用,优化了机组效率。 4.社会和经济效益 (1)在2018年国家互联互通工程中,西南管道南充、天水、遵义等14台套机组成功应用了该过滤器,确保了机组顺利投产和安全平稳运行。 (2)制造成本降低:单台新研制的入口过滤器单价约8万元,原(进口)入口过滤器单价约30万元,单台节约成本22万元。 (3)运行效率提升:单台新研制入口过滤器平均较原(进口)入口过滤器提升机组效率2%左右,按照单台机组每年运行4000小时、每小时功率10MW,每年可节约80万度电,按照平均电价1元/度计算,可创效80万元/年·台。截止2021年3月31日,14台压缩机组累计运行56661小时,经济效益计算如下: 累计经济效益=5.6661万小时×2%×10MW×1元/度+14台×22万元=1441万元。 5.成果鉴定情况 2018年12月11日,经大连市质量技术监督局评价,西南管道研制的压缩机组入口过滤器研制过程中参数选取合理、试验数据客观、真实、计算方法科学,制造工艺达国内同行业先进水平,出厂质量检验合格,经过厂内试验及现场测试,符合实际功能需要,有效保护机组运行,且不降低机组运行效率;通过设计研发、生产制造、运行试验全过程把控,实现了预期目标,具有较高的可靠性和安全性,具备推广应用的基础条件。