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空芯气缸多焊接单元内焊机

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成果主要完成人

梅广庆、邓 强、魏 晶、张 锋、史顺成

项目概况

随着管道输送距离的不断增加和输送压力的不断提高,尤其是近几年向大口径、高钢级管道建设发展,对管道焊接施工技术提出了越来越高的要求。从质量和效率的综合因素考虑,采用内焊机进行根焊,不仅可以确保根焊质量,而且大大提高了焊接效率。 当前内焊机在现场施工中,机械结构、气动控制系统和电气控制系统存在很多问题和缺点,如:焊接单元内部空间小,送丝机构和焊枪摆动机构复杂,维修频繁且难度较高,有效使用周期短;与焊接单元连接的导气电缆采用的是外部离散式结构,工作时往复运动与机壳摩擦严重,损耗率较高,并且价格较高;焊接单元内部的焊枪单轴摆动机构,支撑性差,经常造成焊接缺陷;焊枪抬升气体分流了焊枪的保护气,使焊枪保护气供气不稳定,焊接时往往要浪费25L/min气体流量来满足焊接,不经济,且极易造成密集型气孔缺陷。 空芯气缸焊接单元内焊机在机械结构、气路控制结构、电路控制机构上有较为创新性的研究。该设备上安装了多个焊接单元(1422内焊机为10个,813为6个),在大口径管道施工作业中有效的提高了施工效率;基于空芯气缸传送导气电缆的形式,取消了原内焊设备外部离散式导气电缆的传送形式,采用中心预紧器将导气电缆从空芯的胀紧机构芯部传送至焊接单元,使导气电缆与内焊机胀紧机构的之间几乎不产生干涉,有效的降低了备件成本,提高了施工效率;新型焊接单元,取消原有内部繁琐的焊枪摆动机构,在外部采用双导杆空微型气缸支撑,焊枪定位精准、内部结构简单、易于维修检测、有效的降低了焊接保护气体的浪费; 6焊接回路一体化电源,采用数字控制软启动,解决焊接起弧及接头搭接对发电设备冲击等问题、采用脉冲焊接,改善内焊焊道的成型、集成数字控制,减少外部启动、反烧延时等控制环节。经过现场测试实验,实现了大口径管道根焊高效施工作业、损耗件消耗率低、有效节约保护气体、焊接质量稳定等优点。