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脱硫废水系统改造

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成果主要完成人

何泽岩、苏炜星、刘 炎、李存宁、杨大志、孙帅军、王新宇

项目概况

目前国内电厂普遍采用“三联箱化学沉淀”脱硫废水治理技术,系统复杂,操作量大,运行工况差,部分设备型式陈旧、老化,故障多,化学反应时间长,在运行可靠性和经济性方面表现的不尽人意,很难满足排放指标。同时废水处理的药品均为人工添加,不仅增加运行人员的工作量,药品的存放和添加也均存在安全隐患。 随着新型药品的产生,可以实现由一种药品同时完成中和、絮凝、混凝、沉淀等多步流程,药品的替代意味着流程可以简化,这将为废水系统稳定可靠运行提供有力保障。 针对“三联箱化学沉淀”脱硫废水治理技术目前普遍存在的缺点,对废水系统进行如下改造: 1、更改废水系统的取水口 原废水系统处理流程为石膏旋流站顶流进入废水箱,通过废水泵打入废水旋流站,废水旋流站的顶流进入三联箱,通过加药进行中和、沉降、絮凝后进入澄清箱,分离出的清水溢流至清水箱后由清水泵排出,澄清出的污泥由污泥泵输送至压滤机进行处理。 从石膏旋流站顶流引出的废水,含固量大,导致废水旋流站频繁堵塞,同时造成处理过程中药品用量增加,故将废水系统的取水口由石膏旋流站的顶流改为皮带脱水机滤液水,通过U型管路,直接进入澄清箱。 2、澄清箱改造 将废水直接引入澄清箱,并取消三联箱。为保证混合反应时间,将废水管接至澄清箱中心桶,并将中心桶加长至距泥斗1m处,废水在桶内反应、沉降。在中心桶底部,污泥进入泥斗,清水则溢流至清水箱。因产生的污泥为絮状沉淀,流动性好,易于排除,将刮泥机取消,在中心桶内加装曝气管,可有效降低COD并加快药品混合、反应。 3、加药系统改造 新型药品可以同时完成多步反应流程,将原加药系统取消。药品选用粉末型式,以保证在无搅拌作用下溶解速度。 加药装置为螺旋式输送机,由变频电机驱动,药箱配备振打装置。整台加药装置安装在进入澄清箱的废水管路水平管段上,通过向管内加入药品与废水混合,再进入中心桶反应、沉淀。 改造后的加药装置,给水量与给药量均为可视,易于调节,配比灵活度高,杜绝原系统药品浓度、计量不易控制的情况,有效节约药品,保证排放指标。 4、污泥泵出口管路改造 在污泥泵出口至压滤机管路上,新增一路至皮带脱水机,可实现污泥随石膏一同排出,或使用皮带脱水机单独将污泥排出。 改造后系统流程精简,便于操作,设备故障率低,经过投运调试,整体运行稳定可靠,药量与水量易于配比调节,新型药品的使用,杜绝运行人员长期频繁接触化学药品的危害。废水处理效果明显,对处理后的废水进行化验检测,各项指标均达到国家环保要求。 该方案通过系统优化、改造及新型药品的使用,相比传统三联箱化学沉淀废水处理系统,操作更简单,使用成本更低,废水处理效果更好,而且可利用原系统设备进行改造,施工成本低,难度小,工期短,在满足环保排放标准的前提下,降低改造门槛,易于普及推广。