登录 | 注册

卧式三相分离器在线除砂工艺改进与智能化实践

201

成果主要完成人

程 涛、朱梦影、孙文高、孙海涛、杨家臣、柴胜杰、安 超、姜 蕾

项目概况

1 研究背景 蓬莱油田的油层是一个非胶结砂岩油层,处理平台三级分离器中都设计了内部除砂装置。随着生产进行,该油田分离器积砂问题便开始暴露出来,开罐检查发现只有每个排污口周围的圆锥形区域内是清洁无砂的,分离器平均积砂182吨,积砂占分离器容积平均为15.35%,不仅影响分离器处理效率,同时也对下游设备正常运行造成影响。该处理平台原油系统分为两个序列,各有三个生产分离器,其冲砂流程如图所示,来自生产水分配系统的水进入分离器喷嘴,搅动沉砂,砂被水带出来进入冲砂泵,增压至水力旋流器,经过两级处理,砂被分离出来进入砂处理系统,而生产水中一部分进入水处理系统,另一部重新进入冲砂循环流程,携带砂进入水力旋流器。 2 技术路线 根据面临的问题,通过理论和实验分析,掌握分离器除砂工艺原理,在熟知工艺原理的基础上对现有系统开始设计合理性性分析、参数合理性分析、内部检测、操作程序合理性分析四部分,根据分析结果提出分离器除砂改进新工艺,并对新工艺试运行同时后反馈进行调整,确定新工艺之后之后开展在线智能化设计和组态,实现智能化除砂。 3 分析结果汇总 从理论分析中得出:先流化再除砂,流化是除砂核心,需要先看设计合理性和有效时间;计算已有设备的流化系数F与临界值比较来判定设备合理性,设备是否能实现流化的前提,流化系数F应大于0.001;喷嘴满足良好的冲洗流布置;从砂衰减曲线上得出除砂有效时间,从通用曲线上得出的是3-5分钟。 在对分离器在线除砂系统进行理论分析的基础上,结合油田分离器除砂系统现状,对分离器在线除砂系统进行分析研究,研究发现该分离器除砂系统设计合理,但存在除砂作业程序存在操作性差,操作调整主要靠经验,不同员工操作手法差距较大,对除砂效果影响比较大;除砂作业工作量大、工序复杂,会导致员工操作失误率增加,影响除砂效果。 4 创新成果 (1)提出了分离器在线除砂新方法,要点如下: 1)除砂前系统自循环3分钟,避免系统内积砂对本次除砂影响; 2)除砂排放口打开之前喷嘴冲洗2分钟,保证分离器积砂充分软化; 3)利用分离器除砂分段设计,分段除砂,提高每一段的冲洗效果,避免大水漫灌; 4)每一段除砂结束后,留一个排放阀保持打开2分钟,减小砂循环流程流量波动; 5)每段除砂作业结束前两分钟,提前对下一段除砂开始冲洗,节省总除砂时间; 6)除砂结束后系统空转5分钟后停泵,防止系统内积砂,影响下一次除砂。 (2)设计在线除砂智能化控制方案,在DCS系统中完成组态编程,逻辑框图和实际运行界面如所示。 5 实施效果 目前该工艺已经在蓬莱油田蓬勃号FPSO六个生产分离器应用,2018年7月改进工艺投用之前,月均处理砂5.7吨,投用之后月均处理砂28.7吨,分离器在线除砂系统砂清理能力提升4倍;月均处理砂量曲线波动变大,说明一旦油井出砂,除砂系统能够及时反馈,将砂从分离器清理出来;自动除砂投用之后,现场人员只需在巡检过程中把流程导通,除砂作业中控1人即可完成,而且过程中不用再调节阀门,监控系统即可,有效降低了工作量和工作难度,提高了工作效率和准确性,年可节省1750人工时。