煤场门式斗轮机取料驱动机构的改造探索及应用
154
完成单位:华电潍坊发电有限公司、哈尔滨龙鑫重型机械有限公司
登记编号:CAPE-CXCG-2024-J-2-144
登记年份:2024
发布时间:2024-07-17
成果主要完成人
黄海东、薛晓勇、梁 朋、王尊德、李 闯、汪金龙、王砚邦、张 亮
项目概况
2000年以来,国内多数大型火力发电厂煤场均装备一台或多台门式斗轮机,作为煤场堆煤和取煤的重要设备。斗轮机主要包括斗(滚)轮取料机构、大车行走机构、活动梁卷扬机构、受料(配料、斜升)皮带机等,其核心的斗轮取料机构均设计为单侧驱动,受力不合理,造成销齿磨损严重,挖掘阻力直接作用在斗轮旋转减速机及单侧轮体上,造成减速机底座经常撕裂,减速机、传动轴及拨齿经常损坏,轮体撕裂,影响正常运行。
目前许多电厂斗轮机都实现了现场无人值守和远程监控运行,但是斗轮取料机构单侧驱动这一结构形式经常造成设备损坏,影响正常取料作业的问题一直困扰着生产管理人员。尽管各电厂在斗轮机无人值守、变频程控改造、斗轮机盘煤系统改造等方面都做了大量的探索,并取得了一定的成果,但在斗轮取料机构单侧驱动方面尚未见成果应用。
潍坊公司装备有3台斗轮机设备,斗轮取料机构原设计为单侧驱动,滚圈的挖掘阻力直接作用在斗轮旋转减速机及单侧轮体上,运行中经常出现减速机底座被撕裂等故障。为此,积极开展对斗轮取料驱动技术的探索研究,经反复探讨与论证,创新思路,设计开发一种新型驱动技术改造方案,取料滚圈由单侧驱动、单侧传动改造为单侧驱动、双侧传动,重新制作加固型的取料小车平台和两侧均装设销轴的新型滚圈,保留原来行走驱动机构不变,在平台上安装两套相同的取料驱动机构,一用一备。正常工作情况下,单侧驱动工作,另一侧齿轮联轴器断开,不工作。当该侧驱动机构需检修维护或故障时,启动备用侧联接,继续运行,不影响取料。
2022年8月至12月先后成功地实施了3台斗轮取料驱动机构的改造工作,项目从方案设计、技术支持、可研规划、设备选型、安装调试、性能试验等全方位进行了分析与论证,确定了性能优良的软硬件设备,制定了切实可行的施工方案和缜密的安全质量管控措施,保证了改造后3台斗轮取料机构的安全稳定运行,大幅提升了设备安全可靠性。