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水泥高效粉磨技术的研发与应用

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成果主要完成人

李 庆、袁明海、赵 刚、李 明、绪 峰、崔世松、张智鹏、江建中

项目概况

1、成果简介 原水泥粉磨系统磨机为两仓磨,篦板采用耐磨合金铸钢铸造,篦板厚度56mm,篦缝宽6mm ,采用喇叭口的篦缝形式:靠进料端篦缝窄,出料端篦缝宽。在研磨仓中,经长期研磨产生许多接近篦缝宽度钢球及其碎片卡进篦缝里,由于篦板进料端篦缝窄,这些卡进篦缝的研磨体很难脱落,导致篦板过料能力较差,造成出料篦板堵塞。因此磨机中的物料停留时间过长,不能及时排出,产生过粉磨现象,影响磨机的研磨效率;同时造成磨机的通风能力降低,不能及时带走合格的成品细粉,造成磨内温度升高,水泥的质量下降,需水量升高,最终导致水泥磨机产量降低、电耗增加。通过技术创新将两仓磨改成三仓磨,隔仓板使用隔仓支架+筛板+防堵型篦板,防堵型篦板安装在隔仓支架上,磨内有效粉磨空间增大。防堵型篦板易清理,系统通风效果变好。单层隔仓板起到控制磨内物料流速作用,使磨机更好的发挥粉磨作用,改善了磨机的通风能力,均匀的通风效果可以及时带走细粉,降低磨内温度,有利于提高粉磨效率。 2、主要创新点 1.水泥磨机由两仓磨创新为三仓磨; 2.一仓二仓之间安装双层隔仓板,双层隔仓板结构为隔仓支架+筛板+防堵型篦板; 3.二仓三仓之间安装单层隔仓板; 4.一仓阶梯衬板加高; 5.出磨篦板更换为防堵型篦板。 通过对磨机创新改造,在原基础上增加磨内有效长度,有效地保持磨内适当料位,控制物料的流速、停留时间,以确保磨机在合适的球料比下保持较佳的运行效率,提高粉磨能力,磨内合格成品能及时排出,消除了过粉磨现象。创新改造目标为:P·O42.5比表面积提高10㎡/kg,水泥磨台时产量提高10t/h左右,粉磨电耗同比下降2kWh/t,从而达到提高磨机运转率,降低粉磨能耗,降低运行成本的目的。