高含氯离子、高含汞气田地面工艺配套技术应用
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完成单位:中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
登记编号:CAPE-CXCG-2024-J-2-535
登记年份:2024
发布时间:2024-07-17
潘 旭、李 斌、杨 磊、蒋 润、吴长涛、卢庆庆、宋晓俊、朱 兵
克拉、克深气田介质具有高含氯离子、汞等强腐蚀性和剧毒性特点,氯离子含量12.5万mg/L,二氧化碳含量0.11~2.51%,产水900方/天,井口温度10~100℃,具有强腐蚀性;Hg含量:克拉12万ng/方,克深130万ng/方,容器400 万ng/方,具有高渗透性和高毒性地面生产系统无成熟经验可借鉴,给安全生产带来较大威胁,突出表现在:管道腐蚀刺漏(4年29次)、容器内壁大面积点腐(克深4年点蚀总数7465处)、检修健康安全环保风险高。通过高含氯离子、高含汞气田地面工艺配套技术攻关与推广应用,保障了气田地面天然气集输与处理系统的本质安全、平稳运行。另外,随着气田开发进入中后期,采出水量日益增多,回注地层是落实采出水去处、保障气田稳产的关键一招。克拉、克深区块具有采出水回注量大、压力高、工况恶劣等特点,高压柱塞泵易损件使用寿命短、故障频发,影响正常排注水时率。通过技术攻关,中石油首台套50MPa高压柱塞泵在克拉气田成功投入使用,设备运行时率大幅提升,为气田稳产发挥了关键的设备保障作用。主要形成了以下成果:
1、多方位升级复合板压力容器防腐措施,提升全生命周期安全、经济性。316L、2205复合板焊缝“盖面”、“贴板”措施,解决焊缝腐蚀问题;316L复合板升级为825复合板,解决内覆层点蚀问题,避免频繁检修,提高运行时率。克深处理站单套装置检修时间由原先20天,缩短为12天。形成论文3篇。2、配套机械双金属复合管制造施工、检测评估、维修抢险全生命周期技术。焊接工艺升级为625堆焊、对接焊升级为625一焊到底,未发生腐蚀穿孔问题,解决封焊工艺、老焊接工艺腐蚀问题。编制复合管刺漏换管抢险施工规范,填补复合管刺漏抢修标准空白。形成企业标准3项、论文2篇。3、研究克深、克拉气田水系统腐蚀机理,推荐适应材质。形成论文:1篇。4、研究高压气井出砂应对措施,应用涡流管高压除砂器,有效应对了单井出砂。形成专利1项。5、建立汞防护企业标准,研发汞收集处理装置,健康安全绿色人文检修。形成企业标准1项,专利2项。6、首次使用“50MPa首台套高压柱塞泵”,采用“制造+服务”管理模式,攻关升级高压柱塞泵易损件,柱塞使用寿命由350小时提升至1700小时,盘根由230小时提升至1080小时,大幅度提升设备运行时率、完好率,保障了高压足量注水、气田稳产。