吹溴生产过程智能化提升改造
33
完成单位:天津长芦汉沽盐场有限责任公司
登记编号:CAPE-CXCG-2024-J-1-220
登记年份:2024
发布时间:2024-07-17
刘 山、邱 炜、周清云、刘 凯、刘朝晖、徐志强、杨 凯、刘瀚阳
在技术改造前,生产过程采用人工化验检测卤水溴离子含量、配氯率、吹废含溴量,取样时间长,监测频次低,检测结果滞后,不能够及时反馈车间该时段配氯情况,同时酸化氧化液取样后不能立即检测,氯气逸出,造成检测结果失真。蒸馏控制方面,采用人工调整氯气加入量,产品过程控制手受人为因素影响大。如果氯气浓度控制过低,即减少氯气的用量,置换出的溴单质减少,降低溴素提取率,影响产量。氯气浓度控制过高,即增加氯气的用量,又会造成原料氯气的浪费、溴素含氯量高影响产品质量及发生排空,环境污染,产生安全风险。
改造内容:
1、安装吹溴生产过程在线检测分析系统
在每套吹吸塔组均安装在线检测分析仪,分别用于原料卤水和吹废液含溴量测定、酸化氧化液溴氯总值和吸收液亚硫酸根离子测定。并将检测数据集成到DCS控制系统,与自控阀门形成连锁,达到自动控制操作目的。
2、对蒸馏系统进行优化改造,提高蒸馏过程自动化控制水平
根据实际生产情况,为了稳定精确控制蒸馏工序氯气的加入量,对蒸馏塔视钟进行加装防光罩改造,避免因蒸馏间内光线变化原因影响溴素色位检测装置的准确性。增加一套化工生产精益控制系统,实现溴素色位在线实时监测,在每个蒸馏塔上下视钟各安装一台溴素色位在边缘智能视觉终端(要求防爆等级不低于EXDⅡBT4,),并将4-20mA测量信号通过电缆接入到DCS系统中,在DCS系统中进行显示,视觉智能检测系统通过OPC通讯协议与原DCS系统实现数据通信,通过对获得的数据运算分析后,输出控制指令到原DCS系统实现氯气自动精益控制。
通过选择溴素生产过程中各种监测仪表、调节仪表、控制装置、专用设备等自动化技术工具,建立溴素生产全过程自动控制解决方案,解决在线检测、自动配氯、自动加硫等工艺流程中存在的技术问题,实现溴素生产全过程自动控制。
经济方面创效可从以下三个方面进行提现:
1、吹溴生产过程能够根据检测结果能够反馈并及时自动调整配氯、硫磺的加入,实现吹后液含溴量稳定,蒸馏氯气加入量可根据色位检测情况实时调整,保证产品质量同时,提高了生产过程自动化水平。
2、蒸馏设备升级改造后,可提升换热效果,完成液进塔温度提升5℃,节约天然气消耗。
3、吹溴生产整体自动化水平提升后,可根据实际效果优化人力资源配置,预计每个班次减少岗位操作人员2人,共计减员8人。
可推广性
1、改变工艺水平落后状况、提高生产工艺的自动化程