W2000C-105-80型风力发电机组碳刷预磨工装设计应用
149
完成单位:中广核甘肃民勤第二风力发电有限公司
登记编号:CAPE-CXCG-2024-J-2-387
登记年份:2024
发布时间:2024-07-17
成果主要完成人
王德武、戴 阳、刘文斌、曹立亮、陈致衡、杨 筱、李瑞强、黄佳文
项目概况
1、依据《上海电气2MW风机定检作业指导书》集电环相碳刷长度小于35mm或接地碳刷长度小于19mm时必须更换。根据现场检修经验,一般更换周期为1次/2年。且需将三相12个相碳刷统一更换后将机组限功率至600kW运行7天的方法进行预磨损,造成巨大的电量损失。
现场采用机组限功率运行7天的预磨方案,容易造成集电环损伤增加维护频率、电量损巨大等问题,本产品可模拟出实际机组运行工况,将碳刷预磨工序从风机的机舱转移到塔下,既能减少设备损伤和维护频率,又能避免电量损失。该装置主要利用与机组相同的集电环和碳刷支架为载体,通过加装电机作为动力来源驱动滑环,4.2kW大功率变频器调节滑环转速,模拟风机运行状态,实现工作室预磨碳刷的功能。可以保证预磨损的光滑度和吻合度,而通过预磨装置的使用可以有效减少不必要的人力成本和停机时长。
有效提高风机可利用率,在本次的实施中有效提高风机可利用率,保证机组在安全运行,再实施完成的1年内未发生一起因集电环损坏故障,在效果验证中,预磨的碳刷接触面平整光滑,弧度与塔上机组集电环弧度完全吻合,有效保证机组安全运行。
通过本次实施后在1年减少人员登塔次数286次左右,节约人工成本1.14万元,减少故障损失电量506.11万kw/h,并且在定期检修中发电机集电环再无损坏,碳刷运行1年后长度仍然满足运行要求,延长碳刷使用寿命,降低运维成本累计666.28万元。