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大型循环流化床锅炉干燥煤泥替代混煤燃烧

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成果主要完成人

步兆彬、孙庆刚、李国朋、肖宗新、吕 赛、陈谈谈、郑体云、江广旭

项目概况

赵楼电厂装机容量1×300MW,配套一台1025t/h循环流化床锅炉,入炉燃料分为洗混煤和煤泥。原设计赵楼电厂所需所有燃料全部来自赵楼煤矿,受赵楼煤矿产量和洗选工艺改变等因素影响,所产出煤炭热值降低,煤炭产量偏低。赵楼煤矿生产稳定的情况下每日可供应电厂洗混煤1000吨、煤泥1300吨,其余燃料需从本部矿井调拨,同时因各矿洗煤厂均实施洗煤工艺改造,煤泥及洗混煤的热值较以前均有所下降,混煤价格上涨导致电厂发电成本升高。赵楼电厂6台煤泥泵已达最大出力,无法进一步通过增大湿煤泥掺烧量来降低生产成本,而干燥煤泥替代部分混煤入炉燃烧,可减少混煤的使用量。 干燥煤泥替代混煤燃烧受干燥煤泥运输、上料、掺烧干燥煤泥后的锅炉运行参数调控制约较大,对电厂的安全运行造成较大影响。赵楼电厂通过优化干燥煤泥运输管理流程、严格干燥煤泥上料管控、强化干燥煤泥掺烧过程中的运行参数调控等创新管理手段,完成年干燥煤泥消耗量8.9万吨,减少外购洗混煤约8.2万吨,经济效益及社会效益显著。