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晓南矿提升系统安全技术改造

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成果主要完成人

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项目概况

1、立项背景 (1)主副井盘形闸使用年限长,缸体、活塞磨损,间隙增大,渗油严重。部分盘型制动器内杯形体出现过底部断裂现象,杯形体和筒体的连接螺丝断裂、连接轴断裂现象,需要对主副井盘形制动器进行整体更换。 (2)主副井原传动装置蛇形联轴器为落后淘汰技术,蛇形弹簧配件购置困难,严重影响主井正常提升。 (3)主井信号系统老化,且无法自动监测箕斗卸载状态,需要人工监视,导致主井无法实现可靠的自动化运行。 2、成果的技术核心内容简介 (1)传动系统改造了电机和减速器联轴器,通过严密的选型论证计算,合理的实施方案,改造后达到预期效果,运行平稳,冲击小,延长设备使用寿命。而且维护便捷,维护量小,对保证提升安全有重要意义。实施以来,一直稳定运行,有效杜绝了影响生产事故。 (2)制动系统进行了改造,优化了制动器结构,使其内部受力更加均匀合理,解决了连接螺栓、筒体底部频繁断裂的问题;解决了制动器制动时晃动,闸间隙不稳定,假间隙大的问题,改造以来从未发生故障,保证了安全提升。 (3)信号系统改造可以实现装卸载自动化运行,无人值守;可以有效监测箕斗卸货情况,防止煤没有卸载干净而容易造成重复装载,超载提升的问题;保护、闭锁更加安全可靠,保证提升安全。 3、成果应用 提升系统改造已于2018年在晓南矿主井成功实施。项目实施以来,一直稳定运行,安全可靠,保证了提升系统的安全。而且主井冲击减少,噪音变小,减少对周围环境的影响,具有显著的安全效益和社会效益。 4、经济效益额的构成和测算依据: (1)原主副井联轴器蛇形弹簧传递扭矩,冲击大,经常断裂,盘形闸经常筒体和螺栓断裂,每年每年检修维护材料费,检修人员工时费用15万元,新联轴器为聚氨酯柱销,柱销起缓存作用,不受剪切力,可以长期使用,盘形制动器实现了无故障运行,每年节约材料费15万元。 (2)主井信号系统改造,卸载自动化可以减人12人,年节约支出72万元。 (3)信号系统改造过程中,自行设计制作井筒电缆卡子。如果外购,每个电缆卡子800元,总共制作电缆卡子150个,节约采购资金12万元。 (4)井筒电缆安装时,创新安装工艺,使用大罐下层吊挂电缆盘,施工人员乘坐小罐逐段下放并上电缆卡子的工艺,避免在井口安装慢速绞车下放,避免了外委施工安装,节约井筒电缆更换费用45万元。 项目合计经济效益:15+72+12+45=147万元