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破碎系统高效运行创新研究与应用

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成果主要完成人

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项目概况

【实施背景】

鞍千矿业始建于2005年3月,2006年8月正式投产运行。选矿工艺流程采用“三段一闭路破碎、阶段磨矿、粗细分选,重选-强磁-阴离子反浮选”,破碎系统产品是决定选矿工艺指标运行稳定,也是采选矿生产瓶颈,因此破碎系统运行情况直接影响整体采选生产进程。一、基于扩大生产的需要,由于采场生产规模不断扩大,矿石生产量增加,矿石性质不断变化矿石硬度、结晶粒度种类发生变化,给破碎设备带来影响;二、基于破碎设备运行时间长,10年之久,破碎设备技术性能下降的需要;三、基于破碎设备的技术性能下降,设备故障检修频次上升的问题;四、进口设备购货时间长,而且供货不及时,造成设备失修,提前购货,造成资金占用量大,产生库存,影响资金周转,造成成本上升。

【项目内涵和做法】

一、项目内涵

为实现选矿系统高效,经济稳定运行,就要从提高破碎系统效率抓起,开展破碎系统设备运行、维护、保养等方面进行分析研究创新攻关。翔实查明破碎设备运行状态,制定设备检修与生产的架构模块,优化破碎设备参数调整,实施预防维修为主的“点检定修制”,回归溯源,创建了一套基于设备检修及运行全过程进行质量控制标准,根据标准进行问题分析及时调整;创建基于不同设备类别的“低投入、低风险”的设备维修管控机制,依靠创新攻关改善设备技术状况,全面实施设备检修、创新改造,制定统一标准,满足入选原料的质量需求。

二、项目做法

(一)以加强设备基础管理为抓手,细化责任分工推进设备管理流程模块化

以细化制度明确职责为基础,实施:“细化责任制度,工作层级负责”机制,实施执行层与管理层的分离,建立健全设备综合管理各项规章制度,设备管理层通过执行层的工作结果进行评价,实现设备管理流程化作业,实施按计划检修、预知维修为主题,形成设备运行、检修模块化。系统作业率提高了15.7%

(二)以强化岗前培训为抓手,提高检修工技术素质做为推进设备管理的基础

首先要抓好职工队伍素质建设,实施:“跟我走,一对一,全员培训上岗”机制,采取“跟我走”现场实际操作培训的方式,实行“一对一”的负责培训制度,手把手进行传授,尤其是重点设备维修要求一专多能,熟悉上下工序,最终研制出圆锥破碎机均匀布料装置,并获得国家实用新型专利。产品合格粒级提高5%。

(三)以设备问题处理技能调考机制为抓手,激活员工内动力

实施:“激活职工内动力,技能抽调考试”机制,通过抽调考试,检验职工的技能水平,并针对现场实际问题进行针对性调考。对突出者进行表彰,激励员工的参与设备改善热情,激活员工学习的内动力。通过现场演练,总结出皮带轮轴承“七步”更换先进操作法,获得集团级先进操作法,使设备返修率降低了81.65%

以量化工作目标为抓手,推进设备管理闭环化

对设备管理工作进行统筹、梳理,建立可度量、可考核、可检查的指标体系,明确时间、内容、优先序等,做到了工作闭环控制。检修计划执行率,计划修准确率,作业率,问题清单,设立目标值,形成模块化,充分规范动作,使其形成规范。设备完好率提高至89.7%。

(五)以全员参与技术创新为抓手,破解“瓶颈”问题

发挥创新工作室作用。围绕重点难点环节,多方式开展创新活动。一是立足本职岗位创新攻关。创新工作室成员紧密结合岗位工作实际,对日常工作中发现的技术难点和短板开展立项攻关。例如,针对防过铁的问题,设计在筛上返回皮带安装自动除铁系统。获得重大合理化建议二等奖。二是瞄准难点开展专项攻关。对生产实践中遇到的技术难题,确立攻关项目进行重点攻关。例如,研制圆锥破碎机新型防尘密封罩,获得国家实用新型专利,三是协同合作开展技术攻关,例如,解决破碎机正压防尘供风系的问题,解决这个问题需要机、电、操作联合,创新工作室全体成员研制出破碎机正压防尘集中供风技术,并获得专有技术奖。四是实施:“破解难题,技术创新,全员覆盖”机制,深度挖潜,开展试验与技术改造。建立生产信息数据库。把瓶颈问题进行分解,缩短解决时间。例如,研制出圆锥破碎机均匀布料装置、一种圆锥破碎机密封装置、圆锥破碎机双螺旋塔式水冷却器、H型圆锥破碎机上臂架帽防护装置、新型粗破机硼块处理装置、圆锥破碎机用防尘密封装置以上均获得国家专利。

(六)以日常自检自查为抓手,推动设备管理的落实性

实施:“周期大检查,强化落实整改”机制,设备管理部门结合作业区实施每周组织一次现场综合大检查,检查的问题当场进行分析整改,检查的结果进行记录整理汇总,并建立问题清单,适时修改三项规程、四项标准,使其更加具有实用性。

(七)以工作总结评优为抓手,严格效能提升考核

实施:“工作评价总结,优胜劣汰竞争”机制,设备管理必须奖惩分明,做到公平公正,把绩效考核贯穿到设备管理管理各个方面、各个环节,对职工的工作表现进行总结,班组管理实施优胜劣汰,评优争先开展竞争机制,激发职工工作动力与热情,提高工作质量。

三、实施的效果

(一)通过实施本办法,2016年-2019年12月,系统作业率提高15.7%,设备返修率降低了81.65%,设备完好率提高至89.7%,中破破矿效率提高了10%,细破破矿效率提高7%,产品合格粒级提高5%,共计创效:1028.46万元

(二)研制出圆锥破碎机均匀布料装置,皮带机低速联轴器拆解工具及其使用方法,降低备件消耗,创效:2826.85万元

共计创效=1028.46+2826.85=3855.31万元