300MW和600MW火电机组AGC自动控制系统的针对性优化
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完成单位:辽宁华电铁岭发电有限公司
登记编号:ZSCX-D4-J-2-57
登记年份:2020
发布时间:2020-09-21
一、立项背景
AGC就是自动发电控制,辽宁电网每隔90秒给电厂发一个负荷指令,由电厂来执行。执行得好称跟踪,执行得不好称不跟踪。电网对各个电厂的不跟踪点数进行考核,每个不跟踪点考核100元。
2017年,辽宁华电铁岭发电有限公司6台机组的AGC指标很差,每个月受到电网考核的AGC点数都高达一万点以上,造成每年高达一千万以上的经济损失。
二、项目的内涵和主要做法
1.内涵
我们在2018年和2019年持续进行电网侧和电厂侧海量数据的综合分析,找出了影响AGC控制质量的十大因素,做好了6台机组运行期间的参数修改和停机期间的逻辑改造工作。主要改动了以下六个控制部分:一是水煤比的控制回路,包括汽包水位的控制。二是风煤比的控制回路。三是磨煤机煤量的控制。四是减温水的控制。五是二次风与引风和一次风的有效配合。六是变负荷前馈的精确使用。
2.主要做法
在实际工作中,我们采用数据采集-原因分析-归纳总结-数据挖掘的闭环工作法,对AGC指标进行综合分析调整。
在数据采集环节,我们采集电网侧的机组实际出力、调度指令、实际偏差三个关键信号,在工程师站上结合机组二十个主要运行参数的趋势曲线,进行每个不跟踪点的不合格原因确认。
在原因分析环节,我们将初步的原因判断情况进行分类汇总,整理筛选,找出每台机组影响AGC不跟踪的最主要因素。
在归纳总结环节,对6台机组造成AGC不跟踪的原因进行统一归纳,得出影响AGC最主要的十个因素,分别是:深度调峰;一次调频动作;自动调节质量差;燃料闭锁增加或减少;压力偏差大闭锁增减负荷;燃料到达上限;负荷指令处于保持状态或限制状态;机组出力到达上限;负荷设定到达限值;负荷速率设定过低。
在数据挖掘环节,我们利用大量的有效数据,针对每一个因素,在单元机组工程师站上查询造成该因素变化的多数原因,找到两个重要原因,分别是:运行人员频繁操作1-2号机组的引风机闭锁负荷功能和5-6号机组的负荷保持功能,与发电部沟通后减少了此类操作,直接减少了运行操作对AGC的影响。
3.技术原理
通过对各台运行机组扎实有效的不跟踪原因分析,对AGC自动控制系统中的燃烧系统,汽温系统,给水系统,烟风系统,协调系统等进行逐一调试和修改,真正把机组的综合性能发挥出来,让机组的协调运行主要指标主汽压力和总煤量跟踪情况更优,在大部分工况下AGC考核指标也会有上佳表现。
4创新亮点
一是从离线走向在线,用电网侧和节点侧的实时数据指导实际工作,形成闭环。二是从硬件向软件努力,无需硬件资金投入,根据机组的实际进行针对性的程序和算法改造。三是从单维度迈向多维度,通过汇总数据既进行公司自身的比较,又进行整个辽宁电网内各电厂机组的横向对比,看清了差距,明确了目标。
三、项目已取得的成效
2018年,铁岭公司6台机组全年的AGC不跟踪点,从2017年的138228点下降到80532点,共减少57696点,年度下降幅度达到41.7% 。
按照电网考核标准,每个AGC不跟踪点考核100元, 2018年一年共为铁岭公司挽回被考核金额576.96万元。
2019年,铁岭公司6台机组全年的AGC不跟踪点,从2018年的80532点下降到38766点,共减少41766点,年度下降幅度达到51.8% 。
按照电网考核标准,每个AGC不跟踪点考核100元, 2019年度共为铁岭公司挽回被考核金额417.66万元。
四.可推广范围
该成果从软件方面着手进行持续闭环改进,无需额外资金投入,创造经济效益显著,具备在国内同类型300MW和600MW火电机组推广的实际应用价值。