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提高一段炉蒸汽盘管换热,降低散热损失

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成果主要完成人

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项目概况

一、立项背景

一段炉自运行以来,热端工艺空气盘管(101BCA2)出口运行温度远高于设计参数,超温严重;另外热端高压蒸汽盘管(101BCS2)出口运行温度低于设计值,导致产汽量不足;且由于对流段热端吸热不足,冷端原料气预热盘管(101BCF)及工艺空气盘管出口运行温度严重超温。

同时一段炉过渡段外壁温度存在缓慢上涨,特别是在2017年,过渡段外壁温度由80℃上涨至90℃,其浇注耐火材料出现大量裂纹,造成热量大量浪费。

在2017年12月大修期间检查发现热端过热蒸汽盘管中间管板断裂,盘管变形;两侧端管板异常受力变形,管板内浇注料挤压损坏;整个热端高压蒸汽模块有下塌趋势。

二、技改创新

1、一段炉过渡段浇筑料存在大量裂纹,造成热损失大。针对这种情况,一般就按重新浇筑耐火材料进行处理,该方法耗时长,且烘炉程序复杂,同样也存在再次出现裂纹的情况发生。通过讨论决定,直接在过渡段浇筑料上增加一层轻质耐火砖,既达到降低散热的目的,且施工工艺简单。

2、高压蒸汽盘管创新

(1)通过一段炉的吸热量及温度计算,重新设计盘管表面翅片密度,底部两层盘管翅片密度由原来的138片/米改为157片/米,见表三;

(2)提高翅片与盘管连接强度,更换翅片材质由TP410改为TP310和TP304;

(3)降低盘管支撑受力强度,增加支撑管板数量由4个增加至6个,更换其材质由ZG30Cr19Ni9/ZG40Ni35Cr25Nb全改为45Cr35Ni;

(4)改进模块浇注料形式,降低模块散热损失,并在改造的新模块一侧增加了两个检查孔;

通过改变翅片材质,提高翅片与盘管间的焊接强度,同时增加部分翅片密度,提高了盘管换热效率。

三、实施效果

1、措施实施后,一段炉过渡段外壁温度由90℃降至目前的60℃左右。

2、对热段端高压蒸汽盘管技术创新改造后,对盘管更换后,各盘管温度得到明显改善,原料气盘管出口温度由之前的398℃降至378℃;高压蒸汽盘管出口温度由492℃提高至503℃。

3、一段炉热效率由之前的86.98%提高至目前的87.92%。

4、一段炉热效率提高后,高压蒸汽产汽增加,吨氨耗中压蒸汽降低0.06t/t,截止2020黏月6日,成本节约684.38万元

四、推广性

一段炉蒸汽盘管主体不变的情况下,对换热翅片及材质进行了优化,达到提高换热效率的目的,该技改创新主要是提高焊接性能,保证换热效率,可以在所有带翅片的换热管的设备上。